维普资讯 http://www.cqvip.com 第4期 2007年8月 广东水利水电 GUANGD0NG WATER RES0URCES AND HYDROPOWER NO.4 Aug 2008 流溪河大坳拦河坝出险成因分析及加固措施探讨 甘 戈 ,张国新 ,毛艳荣 ,汤勤生 (1.广州市流溪河灌区总管理处,广东广州 510980;2.广州市水利局,广东广州 510640) 摘 要:近年来流溪河大坳拦河坝多次出现海漫、护坦塌方的险情,严重威胁大坝的安全。该文对拦河坝出险的成因进行 了分析,并对加固措施进行了探讨。 关键词:流溪河;拦河坝;险情;成因;措施 中图分类号:TV649 文献标识码:B 文章编号:1008-0112(2007)04-0010-03 前言 工程险情:2006年6月8日,拦河坝1~6号、7~1O 2006年6月上旬,大坳拦河坝出现险情:浆砌石海 漫消能防冲设施被冲坏,严重影响拦河坝闸室主体安 全。经过向海漫、护坦塌方处持续回填石料、以钢筋石 笼构建临时防冲笼等抢险措施,险情得到有效控制。但 为了避免险情再次出现,以免影响灌区供水,大坳拦河 坝必须进行除险加固。 1工程概况 号、3O~34号闸孔下游海漫出现崩塌,总面积约为1 000 m ,并逐渐向上游延伸至护坦。经90 h昼夜抢险, 上述3个崩塌处于13日回填合龙。15日,原未破损的 22~29号闸孔海漫、护坦崩塌,经抢堵回填,17日19 时,险情被控制。 经分析,工程出现险情的原因主要有3方面: (1)河床下切严重。前些年,大坝下游非法采砂活 动猖獗,累禁不止,造成河床下切,上、下游水位差明显. 闸下游河床沙源补充严重不足。据测量,河床下降最严 重的地方超过5 m。原工程设计运行的前提条件发生 了很大的变化,致使工程现在的消能设施,起不到应有 的功效,水闸运行条件不断恶化,中小泄流量时,加剧对 闸下游河床冲刷,消能防冲已成为关系闸坝安全的突出 问题。根据实测资料,列出1992年到2006年6月闸下 游河床变化情况见表1。 (单位:m) 大坳拦河坝是广州市流溪河灌区的渠首枢纽工程, 始建于1958年8月,工程位于流溪河中下游的从化市 神岗境内,坝址以上集雨面积为1 392 km 。工程以灌 溉为主,兼顾发电和供水。有效灌溉面积为2.18万 hm ,是广东省三大灌区之一。工程按2O年一遇洪水设 计,过闸流量为1 808 m /s;100年一遇洪水校核,过闸 流量为2 518 m /s。上游正常水位为23.91 m(珠基高 程,下同)。 2工程险情及其成因分析 表l 闸下游河床高程变化情况 说明:O+ooo为闸底板下游边线;O+ooo—o+15o为抢险抛石范围 收稿日期:2006-06—12:修回日期:2006-07-03 作者简介:甘戈(1970一),男,工程师,主要从事水利工程建设和管理。 ・1O・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年8月 第4期 甘 戈。等:流溪河大坳拦河坝出险成因分析及加固措施探讨 No.4 Aug 2007 从1958年到1992年,大坳坝下游(以0+100 m为 到2006年下游河床已下降到4.31 m,经核算要求消力 池深度为1.02~1.49 m,说明现在工程消力池深度严 重不足,不能形成淹没水跃,消能效果差。 例)河床仅下降0.14 m,河床比较稳定,消能防冲问题 不突出;从1992年到2006年,闸下游各断面河床均逐 年下降,到了1998年工程安全鉴定时,下游河床已下降 1.89 m,经核算,原消力池深度为0.5 m时,即可形成淹 没水跃;但自2002.9—2006.6的4年间河床急剧下降, 随着闸坝下游河床下切,闸坝下游水位也随之降 低,根据有关资料整理,近10 fl来过闸流量与水位变化 情况见表2。 表2过闸流量与下游水位变化情况 从上表可以看出,近10 fl来由于河床下切,闸下游 水位要达到海漫水平段砼顶面高程的过闸流量不断增 加;过闸流量在500 m /s以下时,难以形成淹没水跃, 水跃的消能率仅达47.7%~31.9%,消力池消能效果 生不稳定水跃,水跃区内底部流速大于断面平均流速, 且达到最大,加剧了对海漫顶面的冲刷。因此在泄洪流 量小于500 m /s时,海漫的浆砌石被冲坏是必然的。 由于海漫护面被破坏,使床沙被冲走,沙走石沉,导致砼 海漫及消力池的破坏。 差,已不适应消能防冲要求。消力坎上流速达到2 m/s 以上,海漫上的流速达到2.78~5.80 m/s,已接近或超 自1992年以来,为使工程适应下游水位不断下降 进行了3次消能防冲设施的维修加固,加固情况见表3。 过干、浆砌石允许不冲的最大流速,在海漫段上再次发 表3消能防冲设施加固情况 2005正 浆砌石23.5 m 干砌石8.5 m 42.0 从上表可以看出,随着闸坝下游河床的降低,消力 池亦加深、加长;海漫延长,从柔性逐渐变成刚性.以提 高海漫的抗冲能力;防冲槽加宽、加深、降低;但仍然跟 不上下游河床下切速度,抵御不了急流的冲刷,以致 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年8月 第4期 广东水利水电 No.4 Aug 2007 2005年汛期,干砌石海漫被冲毁l 300 m 。对下游消能 防冲设施的改造,已陷于加固一河床降低一再加固一河 床再降低的恶性循环被动局面。今年5月份以来,流溪 河连降暴雨,闸坝持续泄洪,经常遇到小于500 m /s、上 分采用50 水泥渗合料沙浆;钢筋砼标号为l 10#。根据 《水闸设计规范》(SL256—2001)规定:处于三类环境条 件(水位变动区)下的砼强度等级不宜低于C20,砌筑砂 浆强度等级不应低于M7.5。因此,原设计及其后更新 改造的设计标准不符合现行规范规定。 由于闸坝上下游河床较低,闸室基础明显高于上下 游河床,象悬置于龟背顶部,有失稳的危险。 综上所述,由于近十多年来闸坝运行条件不断恶 下游水位差较大、对消能防冲最不利的洪水,致使下游 海漫被冲塌,出现重大险情。 (2)洪水冲刷严重。2006年,广州地区气候反常, 初汛及发生台风时间较正常年份提前,降雨异常丰富。 5月1日至31日,流溪河流域出现长时间连续降雨,降 雨天数达20多d,总雨量达462.5 mm,较5月份多年平 均降雨量的3l0 mm多50%。5月27日~6月l5日,受 高空槽和切变线及低压槽和西南季风的共同影响,流溪 河流域连续出现暴雨天气,大坳拦河坝上游来水凶猛;6 化,闸坝下游河床不断下切,原消力池深度不够,消力池 内未能形成淹没水跃,流量在500 m /s以下长时间泄 洪时,在急流和水跃的共同作用下,海漫和护坦上的干 砌石和浆砌石便不可避免要遭到破坏。 3工程加固措施探讨 月6日~8日,大坝过闸流量峰值达到444 m /s;15日, 流溪河流域普降暴雨,局部特大暴雨,拦河坝上游出现 24.92 m的洪峰水位,超警戒水位0.5l m,洪峰流量为 839 m /s,接近10 a一遇洪水流量。由于水位持续高 根据前述工程险情分析及存在的问题,通过现场勘 查并讨论研究,结合工程及上下游河道现状,经过技术 经济比较分析,选定如下除险加固方案:保持现有闸室 结构,闸底板高程不变(22.41 m),对大坳拦河坝进行 除险加固,包括对拦河坝闸室基础的灌浆处理、消能防 冲设施的重建、液压启闭系统的改造、监测及自动化控 涨、洪水流急量大,拦河坝海漫、护坦因持续冲刷且无法 及时抢修而出现崩塌。 (3)原工程设计标准低,工程质量不满足现行规范 要求。该工程运行近50 a,虽经多次更新改造和维修加 固,但水闸主体建筑物,如闸墩和堰体内部、闸底板先天 不足的问题,至今没有彻底解决。该工程1958年施工 时,浆砌石建筑物水上部分采用30 的水泥砂浆,水下部 制系统的改造。除险加固的关键是恢复和改善消能防 冲设施,改变急流流态和水流平顺衔接。根据这一指导 思想,设计了如图l的加固工程,以满足本工程灌溉、 供水的需求和工程的正常运行。 图1 大坳拦河坝除险加固工程示意 (单位:高程m;长度mm) 3.1 闸室上游基础帷幕灌浆 经探地雷达检测,闸室地基情况基本正常,未见明 为4.8~12 m,分选性差,夹有粉细沙及粘土,且含砾; 渗透系数K 均:35.53 m/d,是容易发生管涌的地层。 为加强工程的抗渗稳定,保留上游铺盖,长5为m。 在闸室底板前与上游铺盖连接段交接处进行化学帷幕 显影响闸室安全的淘蚀脱空现象,本次险情未对其基础 造成大的影响,闸室下游斜坡段地基存在强渗漏区,闸 室的水平位移和垂直位移均在安全范围内,闸室稳定分 析满足要求。另外,由于闸基为强透水中粗砂层,厚度 ・灌浆处理,孑L距为1.5 m,孑L底高程为8.3埘,深度为 l4.11 m。灌浆压力根据现场试验确定。(下转第15页) l2・ 维普资讯 http://www.cqvip.com 2007年8月 第4期 广东水利水电 No.4 Aug 2007 表l 土质岸坡未护坡状态坡度建议值(单位:。) 表2 库岸稳定坡角取值(单位:。) 初期工程建成后经30 a的运营,初期正常蓄水位 以下土质岸坡已基本达至平衡状态,红层软质岩岸坡再 造已部分完成,岩浆岩、灰岩岸坡受库水影响轻微,基本 上不发生库岸再造。对天然宽河道及浅湾区的典型岸 坡实测地形断面,并分别对不同岩性的岸坡在初期正常 蓄水位以上、水位变动带的稳定坡角进行统计。 稳定库岸形态,避免了其它方法对塌岸影响因素和形成 根据统计成果进行类比,后期工程水库塌岸的稳定 过程考虑不全面的缺点,且简单易行。工程实践表明, 坡角取值见表2。再根据岸坡影响因素所起的作用选 采用这种工程地质类比的方法对水库塌岸进行预测是 取最终稳定坡角,采用图解法进行水库塌岸预测。 可行的。 5 结语 参考文献: 水库塌岸是多种因素综合作用的结果,其形成过程 [1] 陆兆溱.工程地质学[M].北京:水利电力出版社,1989. 复杂。将水库塌岸的过程与河道稳定岸坡的形成过程 [2]林宗元.简明岩土工程勘察设计手册[M].北京:中国建 进行类比,以河道各带的稳定岸坡来预测类似条件下的 筑工业出版社. (上接第12页) 3.2下游消能防冲设施 设帽梁,单元槽段长为6 m。混凝土地下连续墙施工不 由于原有的消能防冲设施已经毁坏,因此必须对其 受地下水的影响,墙体可封住砂层,与传统防冲槽相 重建。根据水工模型试验成果及其优化方案建议,并结 比不易变形,防冲及封砂效果较防冲槽好,造价亦相 合本工程的实际情况,将原消力池改造成下游连接段, 当。 长为11 m。具体如下:在原消力池位置进行固结灌浆 4 结语 后,浇筑C25砼;新建C25钢筋砼消力池底高程为 上述工程除险加固措施已在实施,工程进展顺利, l7.00 m,深为1.0 m,厚为0.7 m(其中斜坡段厚为0.8 水下工程于2007年2月上旬完工,下游消能防冲设施 m),总长为56 m,其中水平段长为15 m,斜坡段长为41 经过多次泄水检验,其消能效果符合设计要求,也与水 m,以1:7.4的坡度与闸后连接段连接。在消力池内 工模型试验成果吻合。待工程竣工后将可消除河道下 增设消力墩,以增加消力池内水流的消能率;消力池下 切对拦河坝安全的威胁,保证工程安全运行。 接C25钢筋砼护坦,长为10 m,宽为214.4 m;在护坦末 流溪河梯级拦河坝均有不同程度的河床下切、下游 端设C25钢筋砼海漫,海漫末端高程为17.0 m,长为l5 水流衔接不顺、消能设施效果不理想等现象,直接威胁 m0 拦河坝的安全。今后,随着建筑业的发展,河道采砂行 为避免日后河床继续下切以致影响水闸的消能防 为仍有可能继续,而河床来砂量却得不到及时补充,为 冲设施,海漫的末端采用混凝土地下连续墙代替传统的 此,建议沿河拦河坝应采取加固措施进行加固,以保证 防冲糟。在护坦末端设C25钢筋砼齿墙(地下连续 拦河坝的安全和两岸人民生活及生产用水的需要。 墙),深为6.5 m,底高程为9.5 m,厚度为0.8 m,顶部 ・l5・