降低火电厂能耗方法探讨 刘思军 (大唐鲁北发电有限责任公司) 摘要:在全社会倡导节能环保及能源安全日益严峻的形式下,作 为占全国耗煤量60%的火力发电厂,如何提高经济性,降低综合能 耗,节约能源就成为重要课题。煤炭成本占发电厂总成本的75%以 上,随着能源价格的不断攀升,节能降耗成为火电厂的紧迫任务,为 表1 1号炉 07月 02月 2号炉 O3月 O2月 指标名称 单位 2012正 2013釜 2O12年 2O13年 蒸发量 t/h 1000.5 1004.5 1O14 101 1 降低供电成本,提高企业盈利能力,就必须提高机组运行的经济性, 降低能耗水平。本文从影响供电煤耗因素入手,讨论降低供电煤耗的 主要方法,对相关企业具有借鉴意义。 锅炉效率 % 93.67 92.25 93-21 92.6 低位发热量 kj/kg 22061 厂用电率 19510 21 144 18550 至92.43%,降低1.01%:在当前煤炭供应紧张的情况下, 降低火电厂供电煤耗要从以下几方面着手:提高锅炉 入炉煤质很难达到设计值,故合理掺烧是保证锅炉安全与 效率、降低汽轮机热耗率、降低厂用电率等。 经济性的重要措施。 关键词:供电煤耗热耗率效率1提高锅炉效率 1.2各种仪表测量准确性①排烟氧量:锅炉排烟热 现代大容量锅炉效率一般为9O一94%,锅炉在运行中 损失是各项损失中最大部分,影响排烟热损失的指标是排 的主要损失为排烟热损失q ,机械不完全燃烧热损失q , 烟氧量与排烟温度,目前火力发电厂主要使用氧化锆测量 散热损失q5、灰渣热损失q6等,影响因素主要是入炉煤低 炉膛出口、排烟处氧量。根据相关资料,炉膛出口氧量偏离 位发热量、各种仪表的准确性、运行调整水平等。 最佳氧量1%,锅炉效率要下降0.33%,影响供电煤耗上 1.1入炉煤低位发热量一般情况下,锅炉最好燃用 升约1,0克,千瓦时。②排烟温度:排烟温度高,排烟热损 设计煤种或接近设计煤种,以保证锅炉燃烧的安全性与经 失大,锅炉效率下降。排烟温度每上升1℃,锅炉效率下降 济性。当入炉煤质偏离设计值较多时,会对锅炉效率产生 0.05%一0.O6%。要降低排烟温度:一是应及时对空预器及 较大影响。 受热面吹灰,保持较高的吹灰器完好率及投入率,防止受 表1是某电厂锅炉在燃用不同煤质下的锅炉效率。 热面结渣和积灰:二是维持下层制粉系统运行,保持较低 从表1可以看出,燃料低位发热量对锅炉各项热损失 的火焰中心:三是尽量提高一次风温,减少一成风量;四是 影响很大,当入炉煤平均收到基低位发热量由21603KJ/kg 减少炉底水封、炉膛、烟道、空预器等处的漏风。 降至19030KJ/kg时,修正后平均锅炉热效率由93-44%降 (上接第317页) 1.3运行调整水平(1)蒸汽参数:根据日本东芝三菱 表1技术改进前后422成型机Z轴电动机主要技术参数对比表 电动机 有重要影响。 测速发电机是一种用来测量转速的小型发电机[3】,作 设备名称 用:将转速信号变为电压信号反馈给直流调速器。空载时, 测速发电机的输出电压与它的转速成正比。负载后,当转 技改前参数 电源类型:直流:进口; 矩≤4 1 N・m 技改后参数 国产Y4系列:1.5KW; 扭矩≤9.55N・m O.75KW:1 750r/min,扭 1 500r,min 速越高,测速发电机的输出特性并不完全是线性的。故要 测速发电机 进口直流:20.8VDC, 国产交流测速发电 使测速发电机的输出电压线性地反映转速,则其转速应工 1 500dmin 1 75Or,min 作在较低的范围内,即选用的测速发电机的额定转速高于 调速器 进口直流调速器l1AFT 国产交流调速器; 机费用(6,000—1 2,000元)/台;直流电机碳刷:600元/ 同轴安装的电机额定转速。 副等。方案二的执行,节约了改造成本10,000元左右;产 生了较大的经济效益:解决进口调速器坏、无备件对422 成型机的巨胎胎胚生产质量的影响问题。单台422成型机 合格巨胎的产量如按1 2条算,每天正常生产产值达 技术改造前的进口直流调速控制系统 1O0,000以上。422成型机后压Z轴电动机及调速系统实 现备件易购置、维护周期短、费用低、功率大的技术改进目 标,保证了422工程轮胎胎胚成型机的长期稳定运行I 技术改造前的国产交流调速控制系统 参考文献: f1】邓星钟主编.机电传动控制第三版【M】.武汉:华中科技大学出 [2I李向东主编.电气控制与PLC【M】.北京:机械工业出版社, 2010. 2008. 技术改进前后,电动机、调速器特征对照如下表1所 版社,示。 4结束语 国产化技术改造后,422成型机后压装置Z轴三相交 流异步电动机运行稳定、可靠,设备控制功率加大,满足了 【31梁南丁,腾颖辉主编.电机与电力拖动【M】.北京:北京大学出版 社. 作者简介:李政敏(1976一),女,贵州毕业人,副处级,副教授。研 。318 生产负荷的要求。每年可以节约维修费用:12,000元;电 究方向:电气技术和机电一体化。 电机产业株式会社对1 2台300—1 000MW机组锅炉研究 表明,维持相对较高且稳定的主汽压力、温度,锅炉效率提 机组 表5 单机煤耗 省煤量(kg/h) 高约0.3—1.O%,供电煤耗降低约1—3.2克/千瓦时。②飞 停2号低压加热器,影响煤耗3.07g/kW.h -921.0 灰可燃物:飞灰可燃物除与燃料性质有关外,很大程度上 停3号低压加热器,影响煤耗1.663g/kW.h -498.9 决定于运行人员操作水平。运行人员应根据煤质和飞灰大 300MW机组 停4号低压加热器,影响煤耗0.358g/kW.h —1O7_4 小及均匀性,加强燃烧调整,进一步降低飞灰可燃物。飞灰 6、7、8号高加全投,影响煤耗5.437g/kW.h 1631.1 停1号低压加热器,影响煤耗1.843g/kW.h -552.9 可燃物每降低1%,锅炉效率提高0.3%。 停6号高压加热器,影响煤耗2.261g/kW.h -678.3 停7号高压加热器,影响煤耗2.022g/kW.h -606.6 2降低汽轮机热耗率 停8号高压加热器,影响煤耗1 l1 54g/kW.h —346.2 2.1汽轮机性能 2。1.1汽轮机是否采用高新技术(大容量机组、超临界 的温度变化率,防止温度急剧变化i二是维持正常运行水 技术、通流部分全三维设计、采用高效叶型等),不同等级 位,防止管板泄漏及旁路门短路;三是注意各级加热器端 的汽轮机热耗率不同,为降低能源消耗,国家鼓励采用大 差和相应抽汽的充分利用 四是加热器在启动时,保持排 容量、高参数、热电联产机组。根据国家《能源发展“十二 气通畅,防止积聚不凝结气体,引起部件腐蚀结垢;五是避 五”规划》,国家严格控制在环渤海、长三角、珠三角地区新 免加热器超负荷运行。 增除“上大压小”和热电联产之外的燃煤机组。 表2是不同容量汽轮机热耗率对比。 表2 汽轮机容量1 单位 i 300MW}600MW i 1000MW 热耗率 J kj/kW.h i 7900 f 7500 i 7350 (注:同等容量的不同生产厂家,热耗率不同) 2.3运行参数①主蒸汽压力:是决定汽轮机运行经 济性的主要参数之一。汽轮机在额定负荷或高负荷运行 时,主蒸汽夜里应在设计参数下运行,此时效率最高。②主 蒸汽温度:为使汽轮机效率最高,应在设计主蒸汽温度下 运行。③再热蒸汽温度:在调整再热温度时尽量不要使用 减温水,可以通过调节烟气挡板等燃烧调整手段来控制再 1 000MW机组与300MW机组热耗率偏差550kj/kW. h,供电煤耗相差高达约40克/千瓦时,能耗水平相差巨 热温度。④真空:凝汽器真空是影响机组供电煤耗的主要 大。热电联产机组是提高能源利用效率的另一措施,热电 因素。汽轮机要经济运行,应使汽轮机保持在最有利的真 联产主要是利用汽轮机排汽或抽汽供给热用户,减少冷源 空下工作。 2.4热力系统性能热力系统性能主要是指系统阀门 损失,提高火电机组效率。 2.1.2对投产机组,要充分利用大修机会,调整轴封间 的严密性,在运行中要保持汽水系统严密性,减少内漏、外 漏,特别是蒸汽品质较高的主汽疏水门、再热冷热段疏水 隙或更换新型汽封,减少漏汽损失,提高机组效率。 表3是某电厂330MW机组进行轴封调整后汽轮机 门、高低旁路门、高加疏水门等。运行中要定期进行检查,发现内漏及时联系相关部门进行处理,不能消除的要做好 高、中压缸效率变化情况。 内漏台帐,利用检修更换。 表3 指标名称 1号机 2号机 3降低发电厂用电率 检修前 检修后 效果 检修前 检修后 效果 发电厂用电率是指发电厂为发电耗用的厂用电量与 3.5~4.Og/kW.h,降低厂用电率对降低供电煤耗具有重要 从表3可以看出,进行轴封间隙调整后,高、中压缸效 意义。降低厂用电率的主要措施:①争取提高机组负荷率, 率都有不同程度提高。 降低厂用电率;( 合理调整设备运行方式:根据机组负荷, 2.2运行方式汽轮机某一辅助设备因故障退出运行 及时调整制粉系统、循泵运行方式,优化机组启停方式,降 而造成热耗率上升,如高低加系统。 低启停机耗能;③减少炉膛、空预器漏风,降低送风机、引 表4是高压加热器不投入运行时给水温度降低数值。 机组 表4 高加出口 给水泵出 高加停运给水温 高压缸效率(%) 80.75 84.15 下3 4 82.27 83.68 t 1.41 发电量的比率,厂用电率每下降1%,供电煤耗便降低 中压缸效率(%) 91.90 92.11 下0 21 90.16 91-27 t 1.11 风机耗电率;④负荷相对较低的火电厂,要积极推广高压 变频调速或其他方式节电改造,降低风机、水泵在低负荷 下的耗电率。 类别 中压机组 高压机组 水温(℃) 164 222 ̄239 口水温(℃) 104 16O 度降低值(℃) 60 62-79 4结束语 降低火力发电厂能耗水平应从机组运行实际情况入 手,通过提高锅炉燃烧效率、降低汽轮机热耗率、降低辅机 用电量来实现;深化节能管理,采用先进节能技术,使机组 超高压机组 24O 16O 80 亚临界机组 258-263 16O 98-103 高、低加系统退出运行后,给水温度下降,如维持相同 能耗水平不断下降,缩小与先进机组的差距,为节能减排 蒸发量,则入炉煤量要增加,影响煤耗上升。 做出应有的贡献。 表5是300MW机组因加热器未运行所增加的煤耗。 参考文献: 因高压加热器投停对机组运行经济性影响较大,故要 【11李青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术.北京:中国电 提高其投入率,具体措施:一是控制好高压加热器启停中 力出版社,2009.319 一种石油井下工具用便携式地面手动压油泵 邢世雄 (鄂东职业技术学院机械工程系) 摘要:本文主要介绍一种手动压油泵,特别是针对石油井下液控 解决技术问题如下: 工具配套用的便携式输油设备。 ④提高手动压油泵使用方便性,操作更便捷,使用安 关键词:井下工具便携式手动压油泵 现有手动压油泵,主要用于机械输油,或作为其它工 全,符合人力学设计。②提高泵体耐高压强度,保证使用密 具的配套液压供给装置,通过操纵手柄,将机械能转换为 油箱进出油口连接接头换装方便、快速。 液压动力源。 3技术方案 文中所述手动压油泵主要针对某类地面油管控制石 本文所述手动压油泵与现有手动压力泵存在一些技 油井下工具,该类石油井下工具在油井完井过程或正常生 术相同之处,包括手柄、连接杆、压油活塞、压油活塞杆、泵 产时,工具内部阀板机构处于开启状态,井下油管柱保持 体、单向阀等结构或部件。 全通。当井内出现高压或异常时,需要对油井进行紧急关 但本文所述手动压油泵由于使用上为石油井下液控 闭处理。通常此类工具连接有地面液控管线,通过向液控 工具配套,提出了更高的要求,改进之处包括泵体凹槽与 管线内输入液压油,推动井下液控类工具的阀板机构,迅 侧板焊接构成油箱,再与底板焊接后构成整体式泵体结 速关闭工具阀板,以保护地面设备和井场安全。 构:底部进油口采用双级单向球阀结构实现吸油、排油的 现有压力输入设备可通过控制台控制方式等,控制方 换向。球阀密封部位采用了密封效果更好的高精度球面密 式可靠,但液压站及控制柜等造价费用高,对液压、电子设 封,加工粗糙度达到O.8。泵体使用了双级吸油活塞结构, 备运输,控制程序稳定性提出了更高要求,设备维护费用 大活塞采用“T”型密封,并在活塞末端增设防尘圈防尘。泵 也提高了。使用现有手动压油泵,油井压力升高时,存在密 体顶部设计为滑杆阀密封结构,此密封腔内部两段式,两 封不住,高压状态压油费力、费时、压油困难等缺点,难以 段直径不同,小径顶部与油箱开一个小孔连通,另在小径 得到有效应用。 处靠近此腔室锥面密封部位开一个垂直小孔与泵体大活 1现有技术的缺陷 塞腔连通,滑杆阀密封住大直径与小直径腔,安装后,在大 现有井下液控工具液控管线压力输入设备可通过控 密封腔和小密封腔之间,存在一通道与出油口连接,出油 制台控制,电子或液控方式等,这种控制方式可靠,可通过 口与进油口连接部位采用UNF型密封锥管螺纹。 电子,数字仪器仪表显示压力级别,自动化程度高。但液压 4有益效果 站及控制柜等设备造价费用高,对液压、电子设备运输,特 ①改进的手动压油泵,本体侧面开凹型腔体,将本体 别是油田野外钻井场上设备管理提出了更高要求。在控制 底部与底部固定板焊接,侧面与侧板焊接固定,侧板与本 程序稳定性、设备维护方面难度也较大,一旦设备程序出 体侧面凹型腔体构成泵体油箱,泵体油箱的整体式结构, 现故障,调试不方便。 大大提升了泵体承高压能力。②特别是在底部油箱处的双 而现有手动压油泵主要应用在农业抽水,日常机械的 级单向阀高精度圆弧面密封结构,顶部滑杆阀锥面、锥面 输油、吸油等方面,石油井下工具领域应用涉及较少。因石 密封结构,实现了密封阀密封位置的高压密封性,密封试 油井下工具配套用手动压油泵在压力等级、密封要求上, 验压力达到15000Psi不泄露,为手动压油泵应用与井下 与日常应用方面存在很大差距,由于使用环境,使用要求 封可靠。③泵体高压状态下,达到手动压油省力的效果。④ 不同,对手动压油泵本身的要求也不一样。 活塞杆结构,成倍增加了吸油、压油效率。④底部进油腔的 现有手动压油泵在高压时,密封要求很难达到 双级大、小单向球阀结构,实现油箱吸油、排液的换向功 15000psj或更高。在泵体内出现高压时,压油也较为困 能,结构简单,巧妙。⑤顶部滑杆阀、大小直径段密封结构, 难,随着压力的增高,手柄压油就越来越耗力、费时。 高压状态下退开滑杆阀,实现高压液体回流油箱,减小回 2发明目的或要解决的技术问题 现有手动压油泵承压级别低,高压密封性能不好。本 参考文献: 发明的目的:从操作、维护方便性,应用环境特殊性上出 【1】庄磊,成城,武尚,姜睿.论井下工具的可靠性设计【J】.科技与 发,设计一种石油井下液控工具用手动压油泵,整体式紧 企业,2013(14). 凑结构,携带方便,手动压油,操作简单,满足石油井下液 【2】古纯勇.井下工具仿真平台的开发研究fDJ.大庆石油学院, 压阻力,压油省力。 液控工具的高压状态提供了密封保障。⑧双级大小活塞、 控工具高压力下手压泵密封性,高压状态下使用更省力、 2008. 省时的要求。 【3】张维锋.二氧化碳压裂井下工具设计与应用研究[DI.浙江大 现有手动压油泵要应用到石油井下液控工具上,具体 学,2003. (上接第319页) 【2】赵恕.火电厂能耗指标分析与管理[D】.华北电力大学(北京), 2007 【3】居芳.火电厂能耗与优化管理的研究fD】.华北电力大学(北京) 2006 .320