第5卷第1期 化工设备与防腐蚀 V[1l 5 1 20O2年2月 CHEMIfL ̄,L EQLqPNENT&.MVI'ICORROSION Februar, ̄20O2 瓣晦鲫 废热锅炉进水管管口裂纹分析及处理 孙玉江 (哈尔滨气化厂.黑龙江依兰154854) 摘要介绍了废热锅炉基本参数.对裂纹部位取样进行化学、金相、机械陛能分析,打出裂纹和腐蚀的原因. 提出相应的修复方案。 关键词废热锅炉进水管口 裂纹分析检修方案 中囤分类号'rQ o51.507 我厂从德国进口的废热锅炉是PKM煤加压气 化工艺中的主要设备,为立式浮头列管式,共有5 台,1993年6月投人运行。1997年,5台废热锅炉 进水管根部相继发生泄漏,严重影响了生产的稳定 运行,经停炉检查,发现4根进水管管口处均存在 放射状裂纹。本文对此事故作了定性分析,并介绍 了处理方案。 1废热锅炉基本参数 直径怔20o; 壁厚18ram; 材质Mbl6NA(原东德标准); 介质(管程/壳程)粗 /(锅炉水+饱和蒸汽) 设计参数: 工作压力(管程/壳程)2.&5加.85MPa 工作温度管程 ^:210% =l80℃ 壳程 =100 ̄C =158 ̄C 实际运行参数: 工作压力(管程/壳程)2.75/(】.6MPa 工作温度管程 200%(最大400%) T =170℃(最大190℃) 壳程 :50—60℃ =158% 水位额定为350nln,最高硼 ,最低为0tma。 2宏观观察 废热锅炉(图1)进水管(4根 57管)为插入式 全焊透结构,在简体内进水管管口处焊有一面开口 的Ⅱ型挡板,以使水在筒体内向一个方向(下方)流 收稿日期:2001—02—27。 第一作者:孙玉江,男,1970年5月出生,lr程师 文章编号lOO9—6736(2oo2)01—0032—02 动,从取下的分析样观察,可见以进水管为中心的 大量的放射状裂纹以及沿Ⅱ型挡板连接焊缝走向的 裂纹,其中两条最长的裂纹已穿透筒壁,它们均沿 简体环向走向,从裂纹的宏观形貌看,部分裂纹启 裂于管口棱角处,部分裂纹启裂于焊缝表面,裂纹 表面被腐蚀产物覆盖,呈黑褐色。用机械方法打开 几个较大裂纹,发现除上述两个穿透性裂纹外,其 他裂纹均较浅,深度在2mrn以内。另外Ⅱ型挡板 的开口侧裂纹较少,但点腐蚀严重,点腐蚀坑深 一 皓水 煤气^u 图1废热锅炉结构图 维普资讯 http://www.cqvip.com
第1期 孙玉江:废热锅炉进水管管口裂纹分析及处理 ・33・ 度在1~2ram,个别的达4mm 3性能分析 为进一步了解裂纹产生的原因,为修复改造提 供依据,我们委托哈尔滨焊接研究所对裂纹部位取 样进行化学、金相、机械性能及扫描电镜分析,分 析结构如下 1 1化学成分分析 C Si Nn S P Cr Ni 筒体母材0 15 0 19 0 56 0 037 0 016 0.055 0 092 Mbl6 0 12/0 15/ (吼)标准0 20 0 35 0 45 0 O45<0 045 0_30 O 30 由分析结果可知,简体材质符合原东德的 Mbl6钢的标准,材质相当于我国的15 钢 1.2机械性能 取样进行v型缺口常温冲击,其冲击值较高 (3个样的d L值分别为136J、150J、140J),表明材 质韧性较好,在使用中未有劣化现象。 1.3金相分析 母材组织为铁素体+珠光体,有带状特征,晶 粒较细,铁素体晶粒度10~1l级,珠光体呈片状, 未见球化倾向,表面未见脱碳现象,焊缝组织为共 析铁素体+粒状贝氏体+针状铁索体。 裂纹呈穿晶,较平直,有少量分枝,尖端较圆 钝,裂纹两侧金属无脱碳现象,裂纹内有腐蚀产 物,腐蚀坑底部未见裂纹。 1 4扫描电镜断口分析 在裂纹尖端可见到与裂纹前沿平行的一道道纹 路,条纹间距较宽,可认为是由交变载荷引起的疲 劳裂纹。 用能谱仪对裂纹表面的腐蚀产物进行分析,除 外未见其他元素,可认为腐蚀产物为Fe的氧 化物。 4裂纹及点腐蚀原因分析 该废热锅炉采用Ⅱ型挡板控制进入简体水的 流向,运行时挡板外蒸汽温度达158qc以上,Ⅱ型 挡板内水温只有5o~6o℃,这样在挡板两侧距离 仅为10~20mm的范围内温差可达近百度,在理论 上按6rT=T ・口-E( =1oo℃,线膨胀系数&= 12 25 X 10 mm/m・℃,弹性模量E=189 X 1o3MPa)计算,在Ⅱ型挡板内由温差引起的拉应力 可达230MPa,在管口环向中线棱角处最大;再加 上工作应力、焊接残余应力、开孔引起的应力集中 等因素,管口周围的应力,特别是挡板处的总应力 将会超过Mbl6钢的屈服极限(Mbl6钢最低屈服极 限为220~240MPa),而且管口附近的应力将随着 开炉、停炉、给水、停水而发生脉动变化。同时根 据以上宏观、化学成分、机械性能、扫描电镜分析 结果,可认为管口处放射状裂纹是热疲劳裂纹,而 且是大应力低周疲劳裂纹。 Ⅱ型挡板开口侧裂纹较轻且点腐蚀严重,其原 因是开口侧由于直接进水,冷却面积较大,单位长 度温差较小,所以温差引起的应力较小,不易形成 裂纹。该处的点腐蚀是属氧腐蚀,产生的原因是锅 炉水除氧不彻底。 5检修处理方案 (1)将废热锅炉进水管插入式全焊透结构,改 为套管结构(见图2),套管直径为 l08rnm,材质 为2o 钢,焊条用E4303,由于低碳钢的焊接性能 较好,因此焊前无需预热,焊后加热到150 ̄C保温 缓慢冷却以消除焊接应力。 图2套管结构 (2)加大Ⅱ型挡板与进水管之间的距离,改Ⅱ 型挡板一面出水为3面出水(左、右及下部) (3)加套管后母体上没有清除掉的裂纹、腐蚀 坑,采用手工打磨的方法将其打磨掉,着色检查无 裂纹后,进行补焊,焊口打磨平整。 (4)加强废热锅炉水位监控,减少水位波动, 杜绝“烧干”现象。 修复废热锅炉的使用情况:5台废热锅炉自修 复后至今一直平稳运行,经多次停车检查,未发现 异常现象,说明该修复方法是可行的。 (编辑刘伯英)
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