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O/A/O工艺处理规模化畜禽养殖废水工程改造案例分析

来源:飒榕旅游知识分享网
环境与可持续发展 2013年第3期 ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT No.3,20 1 3 O/A/O工艺处理规模化畜禽养殖废水 工程改造案例分析 张之浩 (长沙环境保护职业技术学院,长沙410000) 【摘要】通过对某生猪生产基地原有废水治理工程进行工艺改造,用“O/A/O法+连续循环曝气系gL-Y-艺”的新组 合工艺取代原有工艺,使高浓度畜禽养殖废水处理设施中COD的去除率达96.7%、氨氮的去除率达84.4%、SS的 去除率达98.1%,且该工艺运行成本仅为每吨废水2.09元,在国内典型畜禽养殖废水处理设施中处较低水平。 【关键词】畜禽养殖废水;O/A/O工艺;工程改造;案例分析 中图分类号:X713 文献标识码:A 文章编号:1673—288X(2013)03—0092—04 相同,各工艺组合方式较多,但市场上投入生产运行的 治理设施总氮、氨氮排放鲜有达标。因此本文将介绍一 项能稳定达标排放的O/A/O组合工艺处理规模化畜禽 养殖废水的工程改造实例。 近年来,我国畜禽养殖业发展迅速,在保障城乡畜 禽产品供应、促进农民增收、活跃农村经济方面发挥了 重要作用。但随着畜禽养殖业不断发展,养殖废弃物产 生量也大幅。污染源普查动态更新调查数据表明。2010 年,全国畜禽养殖业的化学需氧量、氨氮排放量分别达 到1184万吨、65万吨,占全国排放总量的比例分别为 1工程概况 某生猪生产基地生猪存栏规模为数2万头,夏季采 用水冲_[艺,冬季采用干清粪工艺。废水主要来源于猪 舍冲洗水、猪尿及少量生活污水,进水质见表一。基地 原养殖废水处理站于2000年建成,处理生产基地产生 的生产废水,设计处理规模为500m3/d,每天运行24 小时,约21m /h。设计时变化系数2.0,预处理最大设 计负荷42m /h。但由于种种原因,原废水站功能已经 达不到处理生产废水要求,出水时有不达标的情况发 生。为此需对原有生产基地废水治理工程进行改造 设计。 45%、25%,占农业源的95%、79%,畜禽养殖污染已 经成为我国环境污染的重要因素源。 畜禽养殖废水主要含有尿液、残余粪便、饲料残 渣、冲洗水等组成。畜禽养殖废水处理技术按处理模式 可分为三种:还田模式、自然处理模式、工业处理模 式。但随着社会经济的发展,用于消纳或处理粪便污水 土地将越来越少,加之还田与自然处理模式均带来二次 污染,lT业化处理模式必将受到更广泛关注,并成为今 后的研究重点。 现阶段国内外工业化治理畜禽养殖废水的工艺大致 表1进水质及排放标准 项目 进水水质 CODc (mg/L) 10500 BOD5(mg,/L) 4800 ss(ms/L1 60o0 NH3一N(mg/L) 粪大肠菌群数(个/L) 5oo 8.3×100 《畜禽养殖业污染物排放标准》 (GBI8596—2001) 400 150 2oo 80 1O000 1.1原工艺流程 栅井沉渣较多,停留时间减少,造成初沉池污泥超负荷 运行,粪渣进人调节池且沉积严重。 生产基地原废水处理设施主要采用“复合厌氧+ SBR”的_丁艺,具体流程如图1所示。 1.2原工艺问题 (2)初沉池单格停留时问较短,高峰排水期时,粪 渣停留时间短,造成粪渣大量进入调节池,在调节池中 沉积。 原废水处理设施在主要结构单元设计和设备选型方 面存在诸多不足,主要体现在: (1)格栅井只设计了一格,且无自动清渣设备,无 法彻底清理干净。另外,潜水泵抽泥面积有限,导致格 (3)调节池设计未考虑采用搅拌装置,污泥沉积严 重,有效容积减少,废水停留时间减少,未达到均匀水 质水量的目的。 作者简介:张之浩,工程师,副主任,在职博士,主要从事水环境保护技术研究 张之浩:O/A/O工艺处理规模化畜禽养殖废水工程改造案例分析 ・93・ O/A/O生物处理工艺综合了厌(兼)氧、好氧和A 圈, 基幽  —B法处理工艺的优点,克服了各自的缺点,使得三种 工艺相得益彰,达到了环境目标和能源目标的统一。 首先,O/A/O生物处理工艺突破了传统的A—B工 艺生物吸附一氧化概念,在形式上将仍属活性污泥法范 畴的传统A—B工艺改为生物膜法,增加了MLVSS,提 高处理效率,缩短水力停留时间,减少投资;在微生物 降解机理上,将通常与吸附段伴存的污泥再生池省去, 图1原废水处理设施工艺流程图 (4)好氧池采用活性污泥工艺,因废水水质变化较 大,氨氮浓度高,采用活性污泥工艺容易发生污泥膨 胀,难于管理。 (5)SBR池进水采用连续进水方式,SBR沉淀效果 较差、出水悬浮物浓度较高,造成后段消毒药剂用量 大,运行费用高。 (6)调节池与复合式厌氧池均设置了排沼气管道,沼 气直接排人大气中,造成二次污染,且存在安全隐患。 2工程改造方案 2.1设计水量 本改造工程涉及原水污染物浓度高,属难处理废 水,分析废水组成发现该废水主要有以下特征: (1)废水中大量残余粪便、饲料残渣,废水悬浮物 浓度高,气味重,需妥善解决粪渣的去除问题; (2)废水主要由粪便和尿液组成,有机物浓度高, 可生化性强; (3)废水含氨氮浓度高,属难处理废水; (4)废水中粪大肠菌群数高,出水段需进行消毒处 理: (5)废水处理过程中产生的污泥、废气可综合利用。 2.2工艺选择 对于畜禽养殖业废水国内外所用的治理工艺大致相 同,即固液分离+厌氧消化+好氧处理。其中固液分离 技术一般包括:筛滤、离心、过滤、浮除、沉降、沉 淀、絮凝等工序;较为常用的厌氧工艺主要有:厌氧滤 器(AF)、上流式厌氧污泥床(UASB)、复合厌氧反应器 (UASB+AF)、两段厌氧消化法和升流式污泥床反应器 (USR)、厌氧折流板反应器(ABR)等;而好氧处理方法 主要有:活性污泥法、生物滤池、生物转盘、生物接触 氧化法、序批式活性污泥法(SBR)、厌氧/好氧(A/O)、 氧化沟等。 根据本工程特点,新工艺设计将在原处理设施中改 造,改造后工艺定为:“沉降固液分离+厌氧反应器+ O/A/O法+连续循环曝气系统工艺(CCAS)+接触消 毒”的联合治理工艺。 使得微生物再生在生物膜这一微生态系统内得以实现; 在功能上,本工艺丰富了B段的内容,采用A/O克服 了传统A—B法只适于处理高浓度易生物降解有机废 水,对可生化性差的工业废水却无能为力的弱点;本工 艺还保留了A—B法的优点,通过人为地制造浓度梯 度,产生高效的有机物去除率。 其次,本工艺通过分格(兼氧分二格)分段的方法, 使不同格段具有不同的优势微生物种群,其表现出来的 优点为:处理有机物的种类更加多样化,对各有机物的 去除更为彻底。 再次,对A/O工艺的改进。这里的“A”是指兼氧 水解。传统的A/O法由于为了达到除磷脱氮的效果将A 段前置,最后的好氧处理出水必须有几倍于处理水量的 水回流至A段,导致建设费用较大。而本工艺在第一个 O/A中已达到了去除磷、氮的效果,大大的减少了建设 费用;传统的O/A法为了达到较好的出水,在0段必 须有足够长的泥龄,同时在A段为了保持较高的 MLVSS而必须添加营养,O/A/O工艺很好地解除了上 述限制,解决了矛盾,因为有了“二氧化”的把关,第 一个好氧池可以大大缩短泥龄,更重要的是水解(酸 化)一好氧处理技术,较大地提高了B/C比,有效去除 难降解有机物,缩短了常规反应时间。 2.3改造后工艺流程说明 针对格栅井不能彻底清渣问题,将格栅井分为两 格,增加相应排水管道,并联运行,交替使用。保证能 将格栅井的渣彻底清理干净,维持格栅井容积,减少粪 渣进入后段工序的量,减轻后段工序运行负荷。 格栅池出水进入预沉池中,猪粪等悬浮物在预沉池 中进一步沉淀、去除。 预沉池上清液进入调节池中,均匀水质水量。调节 池增设循环搅拌水泵和穿孑L布水管,利用水力搅拌,将 调节池废水充分混合均匀,同时防止粪渣在调节池中沉 积,减轻调节池清渣难度。 废水在调节池均匀水质水量后进入新建初沉池中。 泥渣在初沉池中进一步去除废水中的粪渣等悬浮物,防 止粪渣等悬浮物堵塞产沼气池布水管网,减少管理运行 难度,同时将有害颗粒物进一步降低,保证了产沼气的 稳定运行。 初沉池出水进人中间水池中,后由提升泵泵人产沼 ・94・ 环境与可持续发展 2013年第3期 气池中消化处理,大部分有机物在产沼气池中降解,废 性,进行生物脱氮除磷,废水中的污染物得到进一步去 水污染物浓度得到很大程度的降低。设计有效容积 除。CCAS池利用原有SBR池改造,增加预反应区,改 1200m3,停留时间57h,COD。去除率70%。 造曝气系统、污泥回流系统和出水系统。 产沼气池出水进人O/A/O工艺段,利用好氧、缺 CCAS池出水进入出水泵池,由水泵将废水泵入接 氧微生物进一步去除水体中的有机物,同时利用O/A/ 触消毒池中。为防止产生氯代有机物及其它的二次污染 0工艺去除氨氮的特性,废水中的氨氮得到大部分去 物”本工艺采用臭氧发生器作为消毒设施消灭污水中的 除。O/A/O工艺段利用原有复合厌氧反应池和好氧池 有害病菌,消毒后达标排放。 进行改造,将复合厌氧反应池分成两段,前段为好氧 格栅井与预沉池粪渣排入污泥干化场进行干化,干 段,后段为厌氧段。同时池内均设填料,增加污泥负 化后的粪渣作为肥料回收利用。二沉池及CCAS池产生 荷,增加系统去除率。 的污泥排人污泥浓缩池中,浓缩后进人污泥脱水机脱水 O/A/O工艺段出水进入CCAS池,利用CCAS池特 处理,脱水后干泥外运,卫生填埋或作为堆肥使用。 图2拟改造废水处理设施工艺流程图 3处理效果 翥 冀辜 本组合工艺24小时运行,根据环保局在2012年10 有96.7%的去除率、氨氮6-84.4%的去除率、SS有 月的在出水泵池排水13水质检测结果表明整个系统运行 98.1%去除效率,出水水质达到了国家规定的排放标准。 表2各工段处理效果表 处理单元名称 阶段 CODc (rag/1) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH3一N(mg/L) 格栅、预沉池、 进水 105O0 48O0 6O0o 5oo 调节池初沉池 去除率 出水 589 474 、208395 4021 .O% 16.2% 90.2% 5.2% 进水 8395 4O21 589 474 产沼气池 出水 2989 1816 317 421 去除率 64.4% 54.8% 46.2% l1.2% 进水 2989 1816 317 421 O/A/O工艺段 出水 568 287 112 103 去除率 81.O% 84.2% 64.7% 75.5% 进水 568 287 l12 103 CCAS池 出水 348 143 112 78 去除率 38.7% 5O.2% 24.3% 总去除率 96.7% 97.0% 98.1% 4.4% 4技术经济分析 慧 筠 4.1经济效益 不大,废水处理系统暂定员3人,人工工资按800 本工程中废水处理站总装机容量为190.80kW,运 人・月,则处理每吨废水人工费为0.16元。本工艺需 行功率为106.40kW,处理每吨废水耗电4.08kW・h, 投加消毒剂对废水进行消毒,根据经验估算消毒费用约 张之浩:O/A/O工艺处理规模化畜禽养殖废水工程改造案例分析 为0.1元/吨。本废水处理系统运行直接成本见表3。 表3运行成本汇总表 序号 1 2 ・95・ 的工程改造实例。 本文作者通过对某生猪生产基地原有废水治理工程 进行工艺改造,使“O/A/O法+连续循环曝气系统工 项 目 单位水量支出(元/吨废水) 1.83 O.16 电费 人工费 艺”的新组合工艺对高浓度养殖废水中COD的去除率 达96.7%、氨氮的去除率达84.4%、SS的去除率达 98.1%,出水各项指标均稳定达到《畜禽养殖业污染物 排放标准》(GB18596—2001),且具有处理效率高、出 水水质稳定、运行成本低等优点。有效解决了厌氧处理 工艺各个参数的去除效率仅为70%一85%的处理效率 低问题;有效解决了好氧处理工艺运营成本高,实用性 3 4 药剂费 合计 O.10 2.o9 由表可知,该运行成本仅为每吨废水2.09元,在 国内典型畜禽养殖废水处理设施中处较低水平。 4.2社会效益 差的问题;有效解决了厌氧+好氧处理工艺BOD和氨 氮达不到国家规定的排放标准的问题;有效解决了人工 湿地处理工艺投资高,占地大的问题。因此本文所述工 艺改造项目是一项具有较高经济和社会效益,值得示范 推广的工程范例。 参考文献: [1]韩巍.规模化养猪场废水处理的试验研究[D].广东:华南农业大学硕士学 位论文,2006. [2]崔理华,朱夕珍,陈智营等.国内外规模化猪场废水处理组合工艺进展[J] 农业环境保护,2000,19(3):188—191. 【3]K ̄uyoshi Suzuki,Yasuo  ̄规模化畜禽养殖废水强化处理技术的集成与应用有 助于社会可持续发展、保障人民身体健康、提高人民生 活质量、改善生态环境,对子孙后代有益的事。采用规 模化畜禽养殖废水强化处理集成技术的末端治理工程建 成后,可大大减少污染物的排放量,改善受纳水体的水 质,有利区域内农业、渔业的发展,改善居民生活条 件,杜绝了污染纠纷发生,对提高当地自然环境形象, 促进安定团结具有良好的社会效益。 5结论 al【a,Takashi Ozada,et al Removal of ph。Bph8【e, esium and calcium from swine wastewater tl’TⅡugh crystallization enhanced by 畜禽养殖废水处理技术按处理模式可分为三种:还 田模式、自然处理模式、工业处理模式。但随着社会经 aeration[J].Water Research,2002,36:2991—2998. [4]S.Harikishan,Shihwu Sung.Cattle waste crea们ellt and Class A biosolid production using temperature—phased anaerobic digester[J].Advances in Environmental Reaserch,2003,7:701—706. 济的发展,用于消纳或处理粪便污水土地将越来越少, 加之还田与自然处理模式均带来二次污染,工业化处理 模式必将受到更广泛关注,并成为今后的研究重点。现 阶段国内外工业化治理畜禽养殖废水的工艺大致相同, 各工艺组合方式较多,但市场上投人生产运行的治理设 施总氮、氨氮排放鲜有达标。因此本文介绍一项能稳定 达标排放的O/A/O组合工艺处理规模化畜禽养殖废水 [5]宋炜,付永胜,王磊等.ABR处理猪场废水试验研究[J].农业环境科学学 报。2OO6。25(增刊):172—175. [6]董海山.杨敏.水解酸化+SBR工艺处理小规模养殖屠宰废水[J】.环境污 染治理技术与设备,2005,6(6):61—63. 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