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隧道施工日志范例

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施 工 日 志

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记 录 备 注 工程概况:(XXXX隧道) 本隧道中心里程DK402+957,起始里程为DK402+634,终止里程为DK403+280,全长6米,设计为单洞双线型隧道。本隧道位于在*******西侧及*******西侧,地表局部出露基岩,大部表覆有黏性土及碎石类土。本隧道主要为Ⅳ、Ⅴ级围岩,采用三台阶七步流水法开挖,开挖面揭示为泥岩及炭质页岩,上台阶岩层厚10㎝~30㎝、岩面湿润、节理裂隙宽0.5㎜~1㎜,节理裂隙发育、岩体强风化、破碎,部分节理裂隙间有薄层黏性土填充。(关于地质状况的描述应与超前预报、检验批等资料闭合)。 施工负责人:xxx 技术负责人:xxx 质检工程师:xxx 监理工程师:xxx 开 工 日期:xxx 竣 工 日期:xxx 记录人: 日 期:

记 录 备 注 2010年11月26日 天气:晴 气温:5--15℃ 6:47 DK×××+×××段钢架安装:采用拱墙Ι20b型钢拱架加强支护,钢架材料质量:合格证1份,编号:×××;实验报告1份,编号:×××,质量合格。钢架加工的尺寸符合设计的要求,实际安装2榀,实测偏差值为-23㎜、+31㎜,钢架高程实测偏差值为-27㎜、+25㎜,钢架垂直度实测偏差值为+1.5、-0.9°,相邻钢架间采用Φ22纵向连接筋连接,环向间距1.0m 连接筋间搭接长度符合设计要求,钢架脚底无虚渣、杂物清理干净,钢架保护层厚度实测偏差值满足规范要求。检查人员: ×××,自检合格,自检结果要写(关于尺寸及其他方面的都写),报验,到场监理工程师×××,经检验合格,可以进行下一道工序施工。 12:20 DK×××+×××段锚杆施作:拱部采用Φ22中空组合锚杆,锚杆材料质量:合格证1份,编号:×××;实验报告1份,编号:×××,质量合格。锚杆安装数量14根,长4.0m/根,检查人员: ×××对锚杆进行实际检查,结果如下:锚杆孔径实测偏差值为+3mm、+1mm、+5mm,锚杆孔距实测偏差值为+8cm、+10cm、+5cm、+11cm、+10cm、+13cm;锚杆孔深实测值为4.12m、4.15m、4.10m、4.13m、4.16m、4.15m;锚杆插入长度实测值:为3.96m、3.95m、3.90m、3.85m、3.92m、3.94m 。锚杆安装数量、孔距、孔深、孔径、插入长度均符合验收标准,锚垫板规格为××㎜×××㎜×××㎜,经检查,锚杆原材料合格,数量、规格及安装符合设计要求,孔内注浆饱满密实,砂浆强度:××,配合比:×××符合设计要求。锚杆垫板与锚杆栓接、规格及数量均符合设计要求、且与基面密贴、安装牢固。 报验,到场监理工程师×××,经检验合格,可以进行下一道工序施工。 17:20 DK×××+×××段拱墙挂设钢筋网片,技术员×××对钢筋原材料检测,结果符合规范要求,网片制作及安装:环向 φ8、纵向φ8、网格尺寸20㎝×20㎝,焊接成形,检查网格尺寸5处,偏差为+4㎜、-3㎜、+6㎜、-8㎜、+5㎜,网片搭接1~2个网格、检查网片搭接尺寸5处,偏差为+2㎜、+4㎜、-3㎜、-1㎜、+3㎜,网片与锚杆及钢架联结牢固,钢筋网保护层厚度检查5处,偏差为+2㎜、+4㎜、+6㎜、-8㎜、+5㎜。网格尺寸偏差、搭接长度偏差、网片保护层厚度偏差值均符合规范要求。 17:35 报验,监理工程师×××,抽检网格尺寸偏差为+6㎜、-8㎜、+5㎜,网片搭接偏差为2㎜、+4㎜、-3㎜,钢筋网保护层厚度偏差为+6㎜、-8㎜、+5㎜,均符合规范要求,监理工程师×××同意进行下一道工序施工。 18:00 通知拌和站发放隧道二衬混凝土,首车混凝土到现场后质检员×××,实验员×××及监理工程师×××检查配合比通知单,确认施工配合比为:水泥:细骨料:粗骨料:外加剂:水:纤维=1:1.79:1.9:0.04:0.38:0.002,配合比选定报告编号:×××××,喷砼拌合物坍落度为95㎜、100㎜、85㎜、符合设计的要求。监理工程师同意混凝土喷射,采用湿喷方式,喷射砼表面平整、密实,无裂缝、脱落、漏喷、空喷现象,厚度符合设计要求,表面无锚杆头及钢筋外露。喷射砼厚度实测偏差为:2㎜、+4㎜、-3㎜、2㎜、+4㎜、-3㎜,满足规范要求。 2010年11月27日 天气:晴 气温:15--20℃ 6:40 技术员×××报监理工程师×××超前支护准备工作就绪,准备施工。监理工程师×××到现场检查施工材料,钢管材料质量:合格证1份,编号:×××;实验报告1份,编号:×××,质量合格。监理工程师同意施工,采用φ42(无缝钢管)超前小导管1环,环向间距0.4m,实际安装25根、长3.5m/根,超前小导管钻孔外插角允许偏差2°实测两处为1.5°、1.0°,超前小导管钻孔深允许偏差(0、+50㎜) 实测两处为+20㎜、+34㎜,超前小导管纵向搭接长度为×m,均符合设计要求。 9:20 超前支护完毕,经技术员×××检验合格后,报监理工程师×××,双方一起抽检合格,监理工程师同意注浆。 9:30浆液配制,在试验监理工程师×××和现场监理工程师×××的监督下按照事先选定的配合比,配置浆液×××方,配合比为:水泥××Kg、水××Kg、砂××Kg、外加剂××Kg、符合设计要求。9:50开始注浆,技术员×××现场记录注浆施工记录1份,编号:×××;注浆压力为×MPa,最终注浆量为××m3符合设计要求。可以进行下一道工序施工。 如果有变更情况则要详细叙述变更情况,如下: DK×××+×××~DK×××+×××段原设计为Ⅲ级,采用Ⅲ级有仰拱复合式衬砌,初期支护拱墙铺挂φ6钢筋网,网格间距25cm×25cm;拱部系统锚杆为φ22组合中空锚杆,边墙系统锚杆为φ22砂浆锚杆,间距为1.2m×1.5m(环×纵),每根长3.0m。根据现场围岩揭示情况,报监理工程师×××和设计代表×××,经监理工程师和设计代表到现场考察并同意按照Ⅴ级Ⅰ型加强复合式衬砌进行施工,初期支护全环设置I20b钢架,钢架间距为0.8m;拱部采用φ42超前小导管,2.4m一环,超前小导管环向间距0.4m,每环38根,每根长3.5m;拱墙铺挂φ8钢筋网,网格间距20cm×20cm;拱部系统锚杆为φ22组合中空锚杆,边墙系统锚杆为φ22砂浆锚杆,间距为1.2m×1.0m(环×纵),每根长4m。最后具体统计设计工程量和实际工程量,报监理工程师和设计代表签字确认。 如有领导检查则要及时记录检查意见及落实情况: ×时××分,××单位×××到现场检查工作,指出DK×××+×××~×××段止水带安装定位不牢,要求整改(或返工处理)。 工区负责人×××现场安排施工人员落实整改,(具体怎样整改根据实际情况详细写清楚)整改完毕后,经现场监理工程师×××检查合格。 主要劳力:风班18人、钢架班20人、喷锚班22人、锚杆及小导管注浆10人、焊工5人、专职爆破员2人、现场技术员2人、现场安全员1人。 主要投入机械:风6台、湿喷机2台、焊机2台、挖掘机1台、装载1台、出碴车4辆、注浆机2台。

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