中煤焦化控股有限责任公司 太谷余热发电项目(3×6MW) 机组
2#机组调试报告
(电气卷)
山西省电力公司电力建设第一公司
2009年6月
山西省电力公司电力建设第一公司 科技档案审批单
报告名称:中煤焦化控股有限责任公司太谷余热发电项目(3×6MW)机组2#机组
调试报告(电气卷)
保管年限: 长 期 密 级: 一 般 试验负责人: 杨吉丰 试验地点: 太谷余热发电厂
参加试验人员: 杨吉丰、段琦芳、强旭鹏等 参加试验单位:中煤京达焦化控股有限公司太谷余热发电厂、北京康迪监理咨询
有限公司、山西省电力公司电力建设第一公司、中煤第五建设公司第五工程处 编 写: 校 阅: 审 核: 批 准:
目 录
2#机组启动电气试验报告 ............................................ 1
0、概述 ......................................................... 1 1、交流阻抗 ..................................................... 1 2、发电机短路试验记录 ........................................... 2 3、发电机空载特性试验记录 ....................................... 4 4、短路、空载特性下的检查 ....................................... 6 5、发电机保护效验 ............................................... 6 6、发电机并网轴电压测量 ......................................... 6 2#机组发变组分系统调试报告 ........................................ 7
0、概述 ......................................................... 7 1、发变组系统传动试验 ........................................... 7 2、2#发电机并网开关传动试验 ..................................... 9 3、发变组电流互感器升流试验 ..................................... 9 4、发变组电压互感器二次升压试验 ................................ 10 5、发变组电流互感器二次回路的接地检查正确 ...................... 10 同期系统调试报告 ................................................. 12
0、概述 ........................................................ 12 1、外观及接线检查 .............................................. 12 2、绝缘电阻试验 ................................................ 13 3、初步通电检验 ................................................ 13 4、模数变换系统检验 ............................................ 15 5、压差调整 .................................................... 16 6、频差调整 .................................................... 16 7、导前时间 .................................................... 17 8、无滑差闭锁试验 .............................................. 17 9、同步表试验 .................................................. 17
1
10、同期检定继电器试验 ......................................... 17 11、试验结论 ................................................... 17 2#机组GEX-2000型微机励磁系统试验报告 ............................ 18
0、概述 ........................................................ 18 1、发电机组及励磁系统参数 ...................................... 18 2、装置/单元检查试验 ........................................... 19 3、静态检查 .................................................... 19 4、静态模拟试验 ................................................ 21 5、动态试验 .................................................... 26 6、发电机负载动态试验 .......................................... 29
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2#机组启动电气试验报告
摘 要:记录了中煤京达电厂2#机组分系统的调试过程及数据,为电厂了解该
系统的运行性能提供了依据。
关键词: 短路试验 空载试验 同期 相量
0、概述
中煤京达太谷余热电厂新建三台额定功率为6MW的发电机组,由山西正和电力勘察设计院设计,中煤电力建设五公司施工,晋中电业局单体调试,山西电建一公司技术服务有限公司负责分系统和整套启动调试。
2#机组于2009年5月15日开始整套启动,与此同时电气启动试验于当日完成,2#机组首次与5月20日晚上20点36分并网。
下面是2#机组电气启动试验时的数据。 1、交流阻抗 用500V摇表测绝缘 发电机转子交流阻抗
转数 电压﹙V﹚ 电流﹙A﹚ 对地绝缘(MΩ) 功率(W)
4 44.1 4 10 116 500 43.9 4 10 118 1200 42.1 4 10 114 2400 41 4 20 111 3000 42 4 30 114 3300 43.1 4 30 116 1
2、发电机短路试验记录
2.1发电机CT测量记录 (一次电流180A )
CT名称 幅值﹙A﹚ A 0.301 411 B 0.301 C 0.301 N A 0.300 421 接地 C 0.300 N A 0.299 431 B 0.301 C 0.299 N A 0.301 441 B 0.301 C 0.301 N A 0.301 451 接地 C 0.300 N A 0.300 461 B 0.299 C 0.299 N L471 0 零序(保) 正确 发电机差动(保) 正确 中性点测量(保) 正确 保护(保) 正确 测量((励磁调) 正确 计量,(电度) 正确 发电机差动,(保) 相位 备注(测量点)
2
2.2检查发电机差动电流相位核对正确
CT名称 CT名称 461A 461B 461C N 461A 411B 461B 461C N 461A 411C 461B 461C N
Φ 180 295 59.3 65.5 180 304 300 57 180 正确 主变差动(保) 正确 主变差动(保) 正确 主变差动(保) 相位 备注(测量点) 411A 差动保护电流相位核对:﹙理论值为180º﹚ A411—A461:180º
B411—B461:180º 正确 C411—C461:180º
主变保护电流相位核对:﹙理论值为150º﹚ A411—A491:150º
B411—B491:150º 正确 C411—C491:150º
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2.3发变组短路特性记录表格
名称 上升 发电机定子电流二次A 发电机励磁电流﹙A﹚ 发电机励磁电压﹙V﹚ 发电机定子电流﹙A﹚ 发电机励磁电流﹙A﹚ 发电机励磁电压﹙V﹚ 1 2 3 4 0.5 105 41.1 0.498 103 41.1 5 6 7 0.083 0.167 0.333 16 9.3 0.081 14 9 34 15.7 0.161 32 15.3 70 28.3 0.330 67 28.2 0.667 0.687 0.825 141 53.8 0.669 140 54.3 144 55 0.683 144 55.3 174 65.9 下降 3、空载特性试验
3.1空载特性记录表格
名称 发电机定子电压二次V 发电机励上磁电流升 ﹙A﹚ 发电机励磁电压﹙V﹚ 发电机定子电压﹙V﹚ 发电机励下磁电流降 ﹙A﹚ 发电机励磁电压﹙V﹚ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 16 30.1 40 26 34 49.9 60 43 51 70 61 80 70 90.19 105.08 126.41 81 104 151 8.5 12 15.3 18.5 21.6 25.6 28.5 32.5 40.1 59.9 20.35 30.05 39.53 49.88 60.41 69.64 79.70 90.09 105.01 16 23 30 39 48 57 66 77 97 7.9 11.1 14 19.7 20.8 24.1 27.6 31.4 38.9 3.2升发电机一次电压为10000V,折合二次电压值为100V,,检查发电机及10KV、母线电压互感器二次侧电压幅值和相位。
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测量位置 测量PT编号 A613—N 电压幅值(V) 57.4 56.5 57.5 1.4 AB 98.0 BC 98.2 CA 99.1 AB 99.1 BC 99.1 CA 99.1 BC 99.1 电压幅值(V) AB 99.1 BC 99.1 CA 99.2 相序 发电机保护柜 B600—N C613—N N 613 L613—N 正相序 励磁调节柜 A613 B613 C613 正相序 电度表屏 同期柜 A613 B600 C613 C613 B600 仪表PT编号 A623 正相序 测量位置 励磁调节柜 相序 B623 C623 正相序 3. 3 检查发电机母线电压与10KVⅠ母线电压核相
2#发电机 A B 10KVⅠ60 A B C A B C A C B C 电压幅值(V) 0 99.8 99.9 100 0 100 99.9 99.9 0 正确 正确 电压核相结果 正确 5
4、短路、空载特性下的检查。
4.1 空载额定电压下,测量发电机定子开路时的灭磁时间常数: T=6000 毫秒
4.2 测量发电机一次残压,相序: 正相序
在PT二次侧测量电压小于3V时,方可在一次侧直接测量。 UAB=98 V UBC =98 V UCA =99 V 相序.正确
4.3 励磁1#桥2#桥切换正常。 4.4 励磁两通道切换正常。 4.5 手自动切换正常
4.6 励磁阶跃10﹪上升,下降正常。
4.7 假同期,一,二次相位合相正确,同期手自动试验正确。 5、保护效验
5.1 后备保护二次值110V,过电压动作正常,耐压128、60S。 5.2差动保护动作正常﹑速断动作值二次0.4A。 5.3 后备保护过流I段动作正常、动作值二次0.2 A 。 5.4 差动比率启动值0.2A、动作正常。
5.5 过流II段动作正常、动作值二次0.15 A、0.3S。 6、发电机轴电压测量﹙测电压并网带负荷再测﹚ U轴=1.9 V
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2#机组发变组分系统调试报告
摘 要:记录了中煤京达电厂2#机组发变组的分系统调试过程及数据,为电厂了解该系统的运行性能提供了依据。
关键词:保护传动 电压 电流 向量检查
0、概述
中煤京达太谷余热发电厂新建三台额定功率为6MW的发电机组,由山西正和电力勘察设计院设计,中煤电力建设五公司施工,晋中电业局单体调试,山西电建一公司技术服务有限公司负责分系统和整套启动调试。
1、发变组系统传动试验
1.1 1#主变保护屏到后台信号传动正确 1.2 2#发电机保护屏到后台信号传动正确。
1.3 1#主变保护测控屏与各个开关柜的控制信号传动正确。 1.4 2#发电机保护测控屏与各个开关的控制信号传动正确。 1.5.2#发变组控制回路传动
(1)后台遥控发电机出口开关跳闸,不受任何压板控制。 检查结果:正确
(2)主变保护、发电机保护屏五防装置压板,可闭锁控制回路的上传。
检查结果:正确
(3)后台可遥控1# .2#主变110KV侧开关跳闸。后台可遥控1# .2#
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主变110KV侧开关合闸。
检查结果:正确 1.6.发电机保护传动
(1)模拟故障,使发电机差动保护动作 检查结果:保护跳电机出口开关。1XB1 保护跳灭磁开关。 1XB2 保护关闭主汽门。 1XB3
上述保护动作出口,均受保护屏相关压板控制。 (2)模拟故障,使转子两点接地保护动作。 检查结果:保护跳发电机出口开关。 2XB1 保护跳灭磁开关。 2XB2 保护关闭主汽门。 2XB3
上述保护动作出口,均受保护屏相关压板控制。
(3)模拟故障,使发电机后备保护动作 检查结果:保护跳发电机出口开关。 3XB1 保护跳灭磁开关。 3XB2 保护关闭主汽门。 3XB3
上述保护动作出口,均受保护屏相关压板控制。
(4)模拟故障,使汽机保护联跳发电机动作,受保护屏相关压板控制。 4XB1
检查结果: 正确
(5)模拟故障,使灭磁开关保护联跳发电机动作。 5XB1
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检查结果:保护受本盘内相关压板控制跳发电机出口512开关。 (6)模拟故障,使发电机后备保护动作
检查结果:保护受本盘内相关压板控制跳分段开关。6XB1 2、2#发电机并网开关传动试验
1.1 2#发电机并网开关到后台信号传动正确。 1.2 2#发电机保护屏到开关柜的控制信号传动正确。 1.3 2#发电机并网开关到同期屏联动正确。 3、2#发电机CT回路通流检查
内容 端子位置 回路 编号 实加 电流 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 就地实测电流 0.996 0.994 0.990 0.994 0.994 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 电压降 0.131 0.127 0.125 0.127 0.126 1.154 1.153 1.149 1.242 1.218 1.216 CT回 路电阻 2.4 2.4 2.4 3.3 3.3 4.7 4.7 7.3 7.2 7.7 7.1 回路 阻抗 0.996 0.994 0.990 0.994 0.994 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 0.99 发机保护 A411 2#发电机1LH 10KV侧CT,差动 X1:5 X1:6 X1:7 B411 C411 N411 电度表屏 A421 2#发电机10KV侧CT,计量 B相接地 C421 N421 2LH 励磁调节 A431 2#发电机出口CT,测量 X:2 X: 3 X: 6 B431 C431 N431 3LH 4LH 2#发电机出口CT,保护 发保护屏 A441 X3:2 X3:3 B441 C441 9
X3:4 5LH 2#发电机中性点CT,测量 N441 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 1A 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 1.201 1.202 1.242 1.244 1.238 1.248 5.3 4.9 7.4 6.8 7.1 1.4 0.99 0.99 1.00 0.99 1.00 0.99 发保护屏 A451 B相接地 X3:6 X3:9 C451 N451 6LH 2#发电机中性点差动CT 发机保护 A461 X1:2 X1:3 B461 C461 7LH 发电机零序 发机保护 L471 X3: 11 LN471
4、电压互感器二次升压试验(√表示正确)
测量地点 1 2 3 1 2 PT回路升压检查 发电机PT电压互感器(计量) 回路编号 实加电压 发电机保护屏 电度表屏 A613 50.00 √ √ B600 0.40 √ √ √ B600 √ C613 30.00 √ √ √ C623 √ N613 00.00 √ L613 20.00 √ 励磁调节屏 √ 励磁PT电压互感器(测量) 回路编号 A623 励磁调节屏 √ 5、发变组电流互感器二次回路的接地检查正确
互感器编号 1LH 2LH 3LH
原理 编号 411 421 431 内容 发电机差动保护 发电机计量 测量 精度 10P 0.2 0.5 变比 600/1 600/1 600/1 10
输出 接地点 P1安装点 极性 S1 S1 S1 保护屏 靠发电机 开关柜 靠发电机 现场 靠发变组 电流 应指向 主变 主变 母线
4LH 5LH 6LH 7LH 441 451 461 471 保护 10P 600/1 600/1 600/1 50/1 S1 S2 S1 现场 现场 靠发变组 靠发变组 母线 发电机 发电机 监控电流 0.5 差动保护 10P 零序 0.5 保护柜 靠发电组 现场
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同期系统调试报告
摘 要:记录了山西中煤京达余热电厂2#机组同期系统的试验数据,为电厂了解该系统的运行性能提供了依据。
关键词:准同期 压差 频差 角差
0、概述
中煤京达太谷余热发电厂2#机组同期系统,设计选用了北京紫光测控有限公司生产的DCAP-3518自动准同期装置。该产品可控制8个同期点,具有三合一的功能,分系统调试前,首先由晋中电业局调试人员完成单体调试,条件具备后,于2009年3月经山西电建一公司调试人员的现场调试,于2009年5月20日在电厂正式并网投运。 试验仪器:博电试验仪,三调,指针电压表,频率计,隔离变,毫秒计。
1、外观及接线检查
1.1 检查同期装置的硬件装置,标注及接线等符合图纸要求。 1.2 同期装置各插件上的元器件的外观质量,焊接质量良好,所有芯片插紧。
1.3 检查同期装置的背板接线没有断线,短路,焊接不良等现象。
1.4 检查装置外部电缆接线与设计相符,满足运行要求。 检查结果:正确。
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2、绝缘电阻试验
2.1 整个二次回路绝缘测试
用1000V摇表分别测量各组回路之间及各回路对地的绝缘电阻。
项 目 交流电压回路—地 交流电压回路—地 交流电流—交流电压 直流回路—地 信号回路—地 直流回路—交流回路 开入量输入回路 要求值 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 10MΩ 实测绝缘电阻值 大于10MΩ 大于10MΩ 大于10MΩ 大于10MΩ 大于10MΩ 大于10MΩ 大于10MΩ 大于10MΩ 结论 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 整个二次回路(交流接地点断开) 1.0MΩ 2.2 逆变电源的检查
(1)外接直流电源缓慢上升时的自启动性能检验
插入全部插件,合上同期装置逆变电源开关,试验直流电源由零缓慢升至80%额定电压,此时保护面板上的电源指示灯亮。 (2)拉合直流电源时的自启动性能
直流电源调至80%、110%额定电压断开、合上逆变电源开关,同期装置运行灯亮,屏幕正常显示。 3、初步通电检验
3.1 同期装置的通电自检
同期装置通电后,自检正确,装置运行灯亮,屏幕正常显示,无异常报警。
3.2 检验键盘
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在同期装置正常运行状态下,按使用说明操作键盘,各键灵活,接触良好,检验功能正确。
3.3 时钟的整定与校核 (1)时钟的整定
同期装置在“运行”状态下,按“↑”键进入主菜单后,移动光标至时钟整定,按“确认”键后进入时钟修改和整定状态,然后进行年、月、日、时、分、秒的时间整定。
检验结果:正确。
(2)时钟的失电保护功能检验
失重整定好后,通过断、合逆变电源开关的方法,检验在直流消失一段时间的情况下,走时仍准确。 检验结果:正确。
3.4主要功能检查
检验项目 各路自动测量导前时间,掉电保存4次记录。 装置每路具有独立的电压、控制回路。 每路具有自动调节对象电压(发电机电压)的功能。 每路具有自动调节对象频率的功能。 每路具有系统电压过低报警功能。 每路具有检测发电机侧无压合闸的功能。 每路具有后台遥控启动准同期操作。 遥控报警信号动作,装置有显示,同时传至后台机。 本装置可控制8个同期点 查看、设定菜单里有各自的密码。 同期各项显示功能都有动作/复归。 检查结果 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 14
3.5 开入、开出检验
进入“保护状态”菜单中“开入显示”子菜单,在保护屏上分别投退保护压板或进行各接点的模拟导通,观察显示屏上对应的开入量状态是否改变。
检查项目 开关位置 压板 合闸 升压 降压 升速 降速 启动 TJJ闭锁 面板手动选择 面板自动选择 面板选线 面板启动 信号复归 检查结果 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 正确 4、模数变换系统检验
4.1 检验零漂
断开装置外部交流输入回路。同期装置进入“保护状态”菜单后,要求零漂值均在0.01A,0.05V以内,试验结果如下:
通道 零漂 发电机电压 0.00 系统电压 0.00 4.2 从端子排上的端子通入电压,检验采样精度。要求同期装置
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的采样值与外部表计值的误差应小于5%,试验结果如下:
刻度及线性度检查
外加电压 发电机 5.00V 30.00V 57.00V 70.00V 90V 100V 110V 结论 4.89 29.29 55.68 68.35 90.22 100.10 110.00 符合要求 显示值 系统 4.90 29.27 56.42 69.41 89.70 99.17 109.44 符合要求 5、压差调整
试验定值:UH=+10%UN,UI=-10%UN
使频差满足同期要求,固定系统电压100V,调整发电机电压,观察装置动作行为和升压、降压行为。试验结果如下:
当发电机电压91V≥U≥111V时,同期装置在同步点动作。否则,装置被闭锁而不动作。 6、频差调整
试验定值FH=+0.2HZ,FI=-0.2HZ
使压差满足同期要求,固定系统频率50HZ,调整发电机频率,观察装置动作行为和升速、降速行为。试验结果如下:
当发电机频率49.75HZ≥F≥50.2HZ时,同期装置在同步点动作;否则装置被闭锁而不动作。
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7、导前时间
试验定值:T=100mS 实测:T=80mS 8、无滑差闭锁试验
使频差为零,固定系统电压100V,调整发电机电压(二者同相位),观察装置动作行为和升压、降压行为。 试验结果:装置被闭锁而不动作。 9、同步表试验
给同步表加入压差、频差、角差、指示满足刻度要求。 (1)系统频率高位置下倾。 (2)系统电压高,位置下倾。 (3)系统超前发电机,指示在12点。 10、同期检定继电器试验
试验定值:10°
试验结果:发电机和系统电压角度为≤10.05°时,同期闭锁开放。 11、试验结论 装置可以投运。
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2#机组GEX-2000型微机励磁系统试验报告
0、概述
中煤京达太谷余热发电和2#号发电机采用北京科电亿恒电力技术有限公司生产的GEX-2000系列微机励磁调节器,该装置具有完善的调节,控制及限制保护功能,并且在计算速度,抗电磁干扰,可靠性以及使用的方便性上都有了很大的提高。它不仅采用美国TI公司最新的高速32位DSP作为核心,配备了编程逻辑辅助元件,同时采用了改进型的PSS-2A电力系统稳定器的模型,完全解决了单一采用电功率信号的PSS-2A带来的反调问题,采用高速14位A/D变换器,保证了测量通道的精度和快速性,该发电机励磁调节器适应于各种可控硅励磁系统。
本报告记录了山西中煤京达余热发电厂2#机组微机励磁系统的试验数据,为电厂了解该系统的运行性能提供了依据。
关键词: 励磁 调节 无功 限制
1、 发电机组及励磁系统参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 电厂名称 机组号 额定容量 额定有功 功率因数 额定电压 机端TV变化 项目 内容 山西中煤京达余热发电厂 2#发电机组 100MVA 6000KW 0.8 10.5KV 10.5KV/100V 18
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 额定电流 机端CT变化 额定励磁电压 额定励磁电流 空载励磁电压 空载励磁电流 励磁变副边 励磁CT变化 直流分流计变化 调节装置型号 功率柜配置 励磁方式 412.4A 600A/1A 116.5V 250A 41V 110A 210V 600A/1A 400A/75mV GEX-2000 双桥 自并励 2、装置/单元检查试验
2.1、按技术协议要求检查励磁系统各装置配置情况,确保配置符合要求。
检查结果:合格
2.2、按励磁系统设计图纸检查外围接线,确保接线正确。 检查结果:合格 3、 静态检查
3.1、电源回路检查
用万用表测量励磁系统输出电源电压,检查各等级电压水平是否与设计值相符;相符后,合上各电源开关,测量检查励磁调节装置各路开关电源输出值是否符合要求。各电源值记录见下表。
装置工作电源及操作电源
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项目 设计值 实测值 直流操作电源 直流Ⅰ路 DC220V DC237V 直流Ⅱ路 DC220V DC237V 调节器电源 交流Ⅰ路 AC220V AC238V 交流Ⅱ 励磁调节装置开关电源
类型 A套 B套 +3.3V 3.37V 3.36V +5V 5.04V 5.06V +15V 15.09V 15.11V -15V -14.96V -14.92V 光耦电源 23.87V 23.99V 脉冲电源 23.96V 23.88V 3.2 励磁调节装置输入信号检查
操作调节装置输入信号动作,检查调节装置测量正确性。 就地增磁令 试验结果:正确 就地减磁令 试验结果:正确
发电机出口断路器分闸 试验结果:正确 灭磁开关分闸信号 试验结果:正确 灭磁开关合闸信号 试验结果:正确 励磁电流闭环 试验结果:正确 3.3 励磁系统系统输出信号检查
A通道故障 试验结果:正确 B通道故障 试验结果:正确 A通道告警 试验结果:正确 B通道告警 试验结果:正确 A通道过励限制 试验结果:正确 B通道过励限制 试验结果:正确 A通道欠励限制 试验结果:正确
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B通道欠励限制 试验结果:正确 A通道TV断线 试验结果:正确 B通道TV断线 试验结果:正确 A通道交流掉电 试验结果:正确 B通道交流掉电 试验结果:正确 A通道直流掉电 试验结果:正确 B通道直流掉电 试验结果:正确 A通道脉冲掉电 试验结果:正确 B通道脉冲掉电 试验结果:正确 A通道为主通道 试验结果:正确 B通道为主通道 试验结果:正确 4、 静态模拟试验
使用信号发生仪输出三相电压和三相电流信号。模拟发电机机端TV电压、机端CT电流、励磁CT信号。
调压器作为励磁电源,送给同步降压作为同步电压信号和可控硅功率作为整流电源,使用电阻丝作为功率柜直流侧负载。
4.1励磁调节器模拟量测量校验 4.1.1定子电压测量校验
输入定子电压为100%额定电压即AC100V(相电压为AC57.737V),记录定子电压测量校验结果:
项目 A套 UAB 10.504KV UBC 10.497KV UCA 10.502KV UTV1 10.501KV UTV2 10.497KV 21
B套 15.497KV 15.502KV 10.505KV 10.501KV 10.485KV 输入定子电压为75%额定电压即AC75V(相电压为AC43.303V),记录定子电压测量校验结果:
项目 A套 B套 UAB 7.871KV 7.874KV UBC 7.871KV 7.877KV UCA 7.871KV 7.874KV UTV1 7.871KV 7.874KV UTV2 7.879KV 7.863KV 输入定子电压为50%额定电压即AC50V(相电压为AC28.868V),记录定子电压测量校验结果:
项目 A套 B套 UAB 5.246KV 5. 252KV UBC 5. 250KV 5.251KV UCA 5. 249KV 5.244KV UTV1 5.245KV 5.248KV UTV2 5.237KV 5.256KV 输入定子电压为25%额定电压即AC25V(相电压为AC14.434V),记录定子电压测量校验结果:
项目 A套 B套 UAB 2.622KV 2.635KV UBC 2.620KV 2.624KV UCA 2.622KV 2.621KV UTV1 2.620KV 2.622KV UTV2 2.625KV 2.623KV 4.1.2定子电流、有功功率测量校验
输入定子电压为100%额定电压即AC100V(相电压为AC57.737V),100%定子额定电流为4.124A,相角为36.87°,记录定
子电流、有功功率和无功功率测量值为:
项目 A套 定子电流 有功功率 无功功率 B套 定子电流 有功功率
A相测量值 4.124KA 20.0MW 14.9MVar 4.121KA 20.0MW B相测量值 4.123KA 20. 0 MW 15.0MVar 4.123KA 20.0MW 22
C相测量值 4.118KA 20.0MW 15 .0MVar 4.121KA 20.0MW 有效值或综合值 4.121KA 60.0MW 45.0MVar 4.122KA 60.0MW
无功功率 15.0MVar 15.0MVa 15.0MVa 45.0MVar 输入定子电压为100%额定电压即AC100V(相电压为AC57.737V),50%定子额定电流为2.062A,相角为36.87°,记录定子电流、有功功率和无功功率测量值为:
项目 A套 定子电流 有功功率 无功功率 B套 定子电流 有功功率 无功功率 A相测量值 2.067KA 10.0 MW 7.5MVar 2.059KA 10.1MW 7.2MVar B相测量值 2.072KA 10.1MW 7.3MVar 2.061KA 10.1MW 7.1MVar C相测量值 2.056KA 10.1MW 6.8MVar 2.052KA 10.2MW 6.9MVar 有效值或综合值 2.065KA 30.3MW 21.8MVar 2.056KA 30.5MW 21.3MVar 输入定子电压为100%额定电压即AC100V(相电压为AC57.737V),100%定子额定电流为4.124A,相角为-36.87°,记录定子电流、有功功率和无功功率测量值为:
项目 A套 定子电流 有功功率 无功功率 B套 定子电流 有功功率 无功功率 A相测量值 4.141KA 20.2MW -14.8MVar 4.125KA 20.1MW -14.8MVar B相测量值 4.147KA 19.9MW -14.9MVar 4.127KA 19.9MW -14.9MVar C相测量值 4.151KA 19.8MW -15.0MVar 4.120KA 19.8MW -15.0MVar 有效值或综合值 4.145KA 60.1MW -44.8MVar 4.122KA 60.00MW -44.9MVar 输入定子电压为100%额定电压即AC100V(相电压为AC57.737V),50%定子额定电流为2.062A,相角为-36.87°,记录定子电流、有功功率和无功功率测量值为:
项目 A套
A相测量值 定子电流 2.069KA B相测量值 2.071KA 23
C相测量值 2.058KA 有效值或综合值 2.065KA
有功功率 无功功率 B套 定子电流 有功功率 无功功率 10.0MW -7.4MVar 2.056KA 10.0MW -7.4MVar 9.8MW -7.6MVar 2.060KA 9.8MW -7.5MVar 9.7MW -7.6MVar 2.054KA 9.8MW -7.7MVar 29.6MW -22.6MVar 2.056KA 29.6MW -23.6MVar 4.1.3励磁电流测量校验
输入50%额定励磁电流为1.360A,记录励磁电流测量为:
项目 A套 B套 A相测量值 835A 820A B相测量值 840A 844A C相测量值 820A 825A 有效值 830A 829A 输入100%额定励磁电流为2.721A,记录励磁电流测量为:
项目 A套 B套 A相测量值 1664A 1667A B相测量值 1669A 1668A C相测量值 1667A 1668A 有效值 1666A 1667A 输入150%额定励磁电流为4.081A,记录励磁电流测量为:
项目 A套 B套 A相测量值 2504A 2529A B相测量值 2485A 2502A C相测量值 2517A 2485A 有效值 2499A 2498A 输入200%额定励磁电流为5.441A,记录励磁电流测量为:
项目 A套 B套 A相测量值 3386A 3377A B相测量值 3293A 3370A C相测量值 3340A 3284A 有效值 3339A 3344A 4.1.4同步电压测量校验
输入同步电压为45.3V,记录同步电压测量为:
项目 同步电压 A套测量值 45.7V B套测量值 45.4V 4.2 整流桥输出波形检查
24
AC380V三相电经变频器为50HZ,经感应调压器降压至约AC93V,整流桥直流侧接滑线变阻器负载约550hm;励磁调节装置处于投励状态,分别置于A、B通道,在恒角度开环控制方式下,调节控制角约为60度,检查各个整流桥输出波形三相对称,直流侧各波形均匀、一致,增减调节变化连续,无突变现象。
试验结果:正确 4.3 通道切换试验 手动切换
调节器运行于A通道,B通道正常,操作“通道选择”把手置于“B”位,调节器切换至B通道运行,重置“通道选择”把手置于“自动”位,调节器仍在B通道运行,再置“通道选择”把手置于“A”位,调节器切换至A通道运行。
故障自动切换
调节器运行于A通道,B通道正常,分别模拟以下故障,应能自动切换到B通道。
A、TV断线: 试验结果:正确 B、电源故障: 试验结果:正确 C、调节器故障: 试验结果:正确 调节器运行于B通道, A通道正常,分别模拟以下故障,应能自动切换到A通道。
试验结果:正确
25
5、动态试验
5.1 开机升压试验
合上灭磁开关,调整起励升压终值至80%UGN ,向励磁调节装置发出投励命令,励磁调节装置自动运行,发电机自动运行起励升压。
5.2 阶跃响应试验
发电机维持机端电压为80%UGN ,在电压闭环控制方式下,由调节器就地液晶面上发出命令,做电压5%阶跃响应试验。
A通道电压调节参数:Kr=300,T11=4s,T12=41s,T13=0.23s, T14=0.02s
B通道电压调节参数:Kr=300,T11=4s,T12=41s,T13=0.23s, T14=0.02s
指标参数 超调量 振荡次数 上升/下降时间 5%电压上阶跃试验 24.33阶跃量 <1次 0.3秒 5%电压下阶跃试验 3.81%阶跃量 <1次 0.40秒 5.3 逆变试验
励磁调节装置分别在各个通道运行,发电机端电压维持在80%UGN ,向励磁调节装置发出逆变灭磁命令,记录发电机逆变灭磁波形,可以计算出逆变灭磁时间为:6.00s。
5.4 切换试验
5.4.1 A/B通道切换试验
励磁调节装置均正常,A通道运行,B通道备用,作A通道切换至B通道;B通道运行,A通道备用,作B通道切换至A通道。切换
26
波形正常,操作可靠。
试验结果: 无波动 5.4.2电压环/电流环切换试验
励磁调节装置运行正常,置电压闭环运行,作电压环切换至电流闭环;置电流闭环运行,作切换至电压闭环。
试验结果: 无波动 5.4.3电压环/开环切换试验
励磁调节装置运行正常,置电压闭环运行,作电压环切换至横角度开环;置横角度开环运行,作切换至电压闭环。
试验结果: 无波动
5.5 空载最大励磁电流限制试验
励磁调节装置正常运行,发电机维持90% UGN ,调整空载最大励磁电流限制值至适当大于当前值,中控持续发增磁命令,增加发电机励磁电流,当励磁电流大于整定值时,空载最大励磁电流限制动作,闭锁增磁命令,维持发电机励磁电流在整定值,中控减磁后,空载最大励磁电流限制动作返回。
试验结果: 正确
5.6 电源消失试验
检查励磁装置在单路电源掉电情况下,保证正常工作。
项目 DC开关通,AC开关断 AC开关通,DC开关断
A通道 正确 正确 27
B通道 正确 正确
5.7 TV断线试验
励磁调节装置于A通道运行,做励磁TV断线试验,TV断线判断正确,切换过程中,电压无波动,且切换后发电机及励磁系统运行稳定。
试验结果: 正确
励磁调节装置置于B通道运行,做仪用TV断线试验,TV断线判断正确,切换过程中,电压无波动,且切换后发电机及励磁系统运行稳定。
试验结果: 正确
5.8 可控硅整流桥投退试验
励磁调节装置正常运行,发电机维持空载额定电压,两个可控硅整流桥并列运行,断开一个整流桥内直流侧开关,该整流桥输出电流为零,该整流桥退出运行,另一个整流桥输出电流自动上升。然后重新闭合整流桥直流侧开关,该整流桥输出电流立即上升,另一个整流桥电流自动下降,在操作过程中发电机机端电压及励磁电流运行稳定,维持不变。
试验结果: 正确
5.9 伏赫兹限制试验
励磁调节装置的伏赫兹(V/F)限制值整定为15.75KV,发电机电压维持在15.75KV,逐渐降低发电机转速,记录各频率点的机端电压值,47.5HZ时伏赫兹限制动作降机端电压,45HZ时伏赫兹保护动作,调节器逆变,机端电压降至零,检查伏赫兹限制动作正确性。
28
频率(HZ) 50 49.05 48.34 47.93 47.49 47.00 46.01 45.05 45 转速r/min 3000 2942.3 2901.0 2875.4 2849.8 2819.5 2760.1 2703.2 2700 机端电压KV 15.741 15.737 15.741 15.745 15.377 15.221 14.896 14.596 0.667 电压参考值KV 15.798 15.798 15.798 15.798 15.429 15.269 14.944 14.636 0.785 限制/保护 伏赫兹限制动作 伏赫兹保护动作
试验结果: 正确
6、发电机负载动态试验
6.1 并网带负荷
发电机空载运行时,接受同期命令,并网发电,观察发电机并网时无功扰动。
发电机并网运行时,检查发电机机端CT的极性,校验励磁调节装置测量的电压、电流、有功功率、无功功率、励磁电流的测量准确性。
试验结果: 正确
6.2 调差大小及极性检查
发电机并网运行,根据发电机的无功功率和励磁调节装置的调差值,校验调差的大小与定值(调差:-4.014%)一致.
试验结果: -4.062%
29
6.3均流系数计算
发电机并网运行,记录各整流桥电流值,并计算整流桥的均流系数。
6.4 无功功率欠励限制
修改无功功率欠励限制至53MVar,中控发减磁命令,降低发电机无功功率,直至进相范围和限制定值区域,观察无功功率限制动作是否正确及限制动作后,发电机运行的稳定性。
试验结果: 正确
6.5 无功功率过励限制
修改无功功率过励定值至62MVar,就地发出增磁命令,增加发电机无功功率,直至无功功率超过限制定值范围。等待20秒,观察无功功率过励限制动作的正确性,及限制动作后发电机运行稳定性。
试验结果: 正确
6.6 切换试验 A/B通道切换试验
励磁调节装置均正常,A通道运行,B通道备用,作A通道切换至B通道;B通道运行,A通道备用,作B通道切换至A通道。
试验结果: 无波动
电压环/电流环切换试验
励磁调节装置运行正常,置电压闭环运行,作电压环切换至电流闭环;置电流闭环运行,作切换至电压闭环。电压环/开环切换试验
励磁调节装置运行正常,置电压闭环运行,作电压环切换至横角
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度开环;至横角度开环运行,作切换至电压闭环。
试验结果: 无波动
6.7 甩负荷试验
汽机系统进行不同点甩负荷试验,同时检查励磁调节器工作状态。
结论:汽机系统进行100%甩负荷试验时,励磁调节器工作正常,发电机机端电压无超调。
6.8 整流变压器温升
发电机励磁电流为250A(额定电流274.94A),发电机室温14℃时:整流变相A相39.3℃,B相39.2℃,C相39.2℃。
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