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锅炉炉排故障分析

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4锅炉炉排检修报告

一、 锅炉基本情况

型 号 DZL10-1.25-AⅡ 锅炉本造厂家

长沙锅炉厂

名 称 单锅筒链条式炉排炉 制造完成日期 2012年5月

额定产汽量 10t/h 开始使用日期 2012年10月

额定蒸汽压力 1.25MPa 已使用年限

3年

#

二、 本年度历次炉排维修情况:

① 2015年3月4日更换4#锅炉主动炉排4片。 ② 2015年3月25日更换4 #锅炉从动炉排4片。 ③ 2015年4月12日更换4 #锅炉从动炉排4片。

④ 2015年8月8日更换4 #锅炉主动炉排2片、从动炉排4片。 ⑤ 2015年10月4日更换4 #锅炉从动炉排1600片(600℃的全部更换)。

本锅炉其它维修项目未一一列举。 三、 本次炉排维修情况 1、故障经过:

2015年09月29日上午7点左右,主司炉巡回检查,发现4#锅炉炉排走不动,进一步检查,其炉排减速器保险栓断裂(通过保险栓可以

判断炉排运行情况),更换保险栓后,炉排仍走不动。立即通知锅炉班

长,班长到场后,共同再次检查,确定炉排已卡死。为不影响生产,班长安排启动3#备用锅炉,并申请4#锅炉停炉检修。经领导批准后,开始检修,经检查最右边一个主动炉排和临近左边6个从动炉排均连续断裂,导致整体开裂,炉排长销变形弯曲严重;同时发现其它炉排长销均不同程度出现弯拱变形(如下图所示)。

炉排整体弯拱变形 主动、从动炉排断裂

2、分析原因及实施对策: 1)、炉排情况:

1、主动炉排:此次断裂的主动炉排背面(主要受热面)烧灼严重,

呈现白口化组织,脆性增大,在运行过程中如遇卡阻或在九角链轮转弯处受力极易断裂。

2、从动炉排:本次断裂从动炉排材质为耐热铸铁600℃的炉排,在高温下烧灼,表面组织出现白口化,脆性增大,膨胀后炉排片之间无间隙,运行过程中如遇卡阻就有断裂风险;800℃的炉排情况较好于600℃。

3、6t锅炉炉排与10t锅炉炉排结构:

主动炉排 从动炉排 正常炉排(主动)

销孔厚度销孔厚度测量点 受热面厚度测量点 测量点 受热面厚度测量点 6t锅炉炉排 10t锅炉炉排

6t锅炉炉排面 10t锅炉炉排面

·6t锅炉炉排:销孔3个,销孔厚度为8mm,受热面厚度13mm,炉排片间距小,通风口小,通风散热效果较差于10t锅炉炉排面。 ·10t锅炉炉排面:销孔2个,销孔厚度为6mm,受热面厚度10mm,炉排片间隙大,通风散热效果好。

由以上看出:由于6t锅炉炉排结构呈三角形,且主要受力尺寸大于10t锅炉炉排,承载强度大于10t锅炉炉排,同时6t锅炉负荷相对较低,所以6t锅炉炉排出现破损断裂情况较好于10t锅炉炉排。 但由于6t锅炉炉膛与10t锅炉炉膛结构设计不一样,无法做到通用。 2)、锅炉运行情况:

①查阅锅炉2015年7、8、9月份记录,统计4#锅炉启停次数及负荷率(额定流量10t/h):

月份 锅炉启停次数

满负荷(流量9.9t/h)运行时间

7月 311次 743.1h

8月 302次 742.3h

9月 340次 671h

启停频次/满负荷率

10.7次/天 99.83%

由以上表看出,4#锅炉启停频次日均达到10次以上,满负荷率

为99.83%,高频次启停和高负荷率运行对于锅炉正常运行使用造成很大的影响。

②燃煤情况:该锅炉原设计使用Ⅱ类煤,其燃烧值在4500-5500大卡/吨,挥发分20%左右的燃煤,为保证供汽需求,更换成6000-6500大卡/吨,挥发分32%左右的燃煤,炉排的耐温度最高仅为800℃,炉膛温度长期超过此温度,导致炉排使用寿命下降。

③车间用汽量大时,炉排运行速度达到≥800r/min(正常运行在400-500r/min),超过正常运行速度的30%-50%。

④车间用汽不平稳,在瞬时用汽大时,炉排速度可能需调到1000r/min,造成炉膛温度很高;在用汽量小时,锅炉可能处于自动停炉状态,其炉排、鼓风、引风机停运,在前段炉排面上煤层受前拱的热辐射,在短时间内处于过烧状态,而后段炉排面温度低,使得前后炉排面温差大,膨胀收缩不平衡,受力不平衡,大大增加了炉排变形、破损与断裂的风险。 3)、炉膛内部情况: 存在异常点:

① 炉排跑道焊接点多处断裂:炉排跑道焊接点焊缝强度低于导轨本身强度,此处受应力较为集中,加之长期处于温度不均匀的环境,增加了脱焊断裂的风险。

② 防焦铁:防焦铁共计4处断裂,尤其主动炉排断裂处开裂最大,初步确定为本次炉排故障点:防焦铁开裂缺口卡住主动炉排长销端,导致主动炉排断裂,其从动炉排受力超过最大拉力随之断裂。

炉排跑道焊接点脱焊

防焦铁断裂(存在明显划痕)

3、综合上述,本次炉排故障原因和对策如下:

现 象

原 因

从动炉排耐温(由800℃、600℃组成)不统一,膨胀系数不一致,膨胀后炉排片之间无

断裂的从主动炉排受热面烧灼严重,呈现白口化组织,脆性增大;断裂从动炉排材质为耐热铸铁600℃的炉排,800℃的炉排情况好于600℃的

间隙,运行过程中易断裂;

新更换的燃煤燃烧值增大,炉膛温度增高,而炉排的耐温度最高仅为800℃,炉膛温度长期超过此温度,导致炉排使用寿命下降 车间用汽不平稳,炉排速度时高时低,特别是在突然停炉时,前后炉排面温差大,膨胀收缩不平衡,增加了炉排变形、破损与断裂的风险。

跑道焊接点焊缝受应力较为集中,加之长期

炉排跑道焊接点和防焦铁多处开裂

处于温度不均匀的环境,增加了脱焊断裂的风险;炉膛温度突增突降,为防焦铁等直接受热部位脆化提供环境,使材质塑性降低,受力易开裂

将炉排跑道和防焦铁开裂处进行手工焊,采用多道焊工艺进行焊接,并将焊缝打磨,减少部分应力;必要时更换成与之匹配的部件

车间用汽不均衡,客观存在,无法控制

对 策

统一更换成同牌号的从动炉排(800℃);采用6t锅炉炉排结构,但因炉膛设计不一致,无法做到通用

为保证车间供汽需求量,才重新更换了煤种,否则无法正常供汽,客观存在

说明:1、原计划将4#锅炉600℃的炉排全部更换成800℃的,但因2#锅炉除尘塔维修,800℃的炉排请购未能及时到货,如果更换,时间不够,且无备用锅炉;目前将600℃的从动炉排全部更换新的600℃,并将炉排跑道和防焦铁开裂处进行手工焊,采用多道焊工艺进行焊接,并将焊缝打磨,减少部分应力。

2、如果将全部炉排更换成800℃的新炉排,由于采用了新的高燃值燃煤、车间用汽不平稳、超负荷的运行等原因仍很难保证炉排原设计使用寿命。

3、本次4#锅炉炉排维修得到了锅炉承包合作商“湖南佳婕矿业有限公司”相关人员的支持与共识。 四、巩固措施

制定定期维护计划,重点对4#锅炉炉排加强检查;在年度维修计划中建议将所有炉排全部更换成800℃的炉排,同时根据实际情况将防焦铁、炉排导轨进行修复,必要时更换成与之匹配的部件。

设动部 司炉组

2015年10月10日

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