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钢管拱混凝土的施工

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■强斟技 2002年第2期 砷穷与只发 钢 提要:介绍了已建成的青海省西宁市海湖桥工程(一跨中承式系杆拱桥)主拱砼的施工过程.阐述了泵进钢管砼倒 灌法施工的实用性。 关键词:钢管砼;倒灌法;泵送砼 一、钢管拱混凝土的特点 点.经济效益十分显著。浇筑的方法主要有:砼在钢管内自上 钢管混凝土是在圆形的钢管内填入混凝土形成的一种轻 而下抛落灌注法和自下而上泵送顶升浇筑工艺(简称倒灌法) 质、高强,介于钢结构和钢筋砼结构之间的一种新型结构材 两种。前者灌注的砼密实度欠佳,为此在海湖桥工程中采用倒 料,其特点是:c1)借助内填的砼增强钢管承受荷载时管壁的稳 灌法。这种方法灌注的砼密实度高,强度有保证,同时输送管 定性; 惜助钢管对核心混凝士的套箍(约束)作用,使棱心混凝 道短,不易阻塞。 土处于三向受力状态,从而使核心混凝土延缓了受压时的纵向 三、施工实例 开裂。工作性能发生了质的变化(由脆性破坏转变为塑性破 1.概况 坏) 它不但提高了承载力,而且增大了极限压缩应变,钢管 海湖桥主拱净跨径80米,主拱圈由2根(钢管直径1.6 与混凝土相互弥补了彼此的弱点.充分发挥了彼此的长处。大 米)钢管组成,单拱总长93 17米,桥型为中承式系杆拱桥。根 量试验证明 由这两种材料组合制成的各种构件的工作性质比 据设计要求,钢拱内灌注C40微膨胀砼,膨胀率为4×10一,技 较接近于钢构件,且塑性和韧性方面还胜过钢结构= 术交底时设计明确为4~4 5×10。单拱砼量179 8立 钢管砼在施工方面也具有很大的优越性:首先钢管本身就 方米 是耐侧压的摸板,而钢管本身还在钢筋砼内兼有纵向拉、压钢 2.浇注前现场准备工作 筋和横向箍筋的作用,即所谓的全方位钢筋.这就免去了装拆 检查主拱内钢筋接头、焊缝质量,清除内部杂物,封闭入 模板和绑扎钢筋工序,简化了施工工艺;其次钢管比型钢具有 孔。 更大的刚度,施工阶段很容易形成结构的劲性骨架.而且可以 为减少砼灌注过程中主拱1/4跨点下挠值,经验算,在1/4 先安装空钢管结构,先合拢形成稳定结构,再填A砼。由于吊 跨处设置钢支撑,并在主拱三根联接横撑位置分别设置12T、 装空钢管重量较轻,可以简化施工工艺,节省脚手架,缩短工 10T水箱三个,在砼灌注过程中通过加载和卸载方式,控制主 期,减少施工用地 拱变形。在拱顶设置高2米~2 5米的排气孔,1#拱用甲127管 由于钢管拱砼具有以上特点,有较好的经济效益,特别适 设置,2#拱用 220管设置。在拱上面距拱脚2.76米(垂直距 合我国的国情,因此在很多桥梁工程中得到了广泛应用。 离)处设泵进进料孔,砼输送管平置在承台顶面,输送管进入主 二、泵送钢管砼 拱部分与拱轴线平行,与水平面呈45。角(用135。弯管改装即 泵送棍凝土是一项理想的钢管砼浇筑的新工艺,同样具有 可),便于最大限度减少砼泵出口压力损失。进料水平输送管应 简化施工工艺,加快施工进度,操作安全,质量可靠等多种优 按最短设置,应最大限度减少弯头的设置,并应进行加固处理c 0ST 39 维普资讯 http://www.cqvip.com

研究与开发 2002年第2期 一海科技 3.原材料准备 水泥选用青海水泥厂昆仑山牌525#普通硅酸盐水泥。粗料 选用1—3厘米碎砾石,细集料选用自己加工的北川砂。膨胀剂选 用PSJ I膨胀剂,替换水泥用量10%。膨胀率经复检为4 2× 1O,满足设计要求。泵送剂选用西安产高特J砼泵送剂,经使 用其质量可靠,性能稳定,有明显的缓凝、早强效果。 4.机具准备 拱圈用砼由我公司商品砼站提供,搅拌运辅车送料.运距 不足3公里。现场摸拟试车,浇筑时间需6小时,运送能力满 足泵送要求,并能避免砼在运输过程中产生离析。 浇筑现场在南岸设置HBT60B型拖式砼泵一台,北岸避置 HBT50型拖式砼泵一台,并在北岸预备SR5260型砼泵车一 台.以备应急= 5.配合比设计 为满足砼在灌注过程中的质量要求和缓凝要求,根据水泥 用量,泵送剂掺量、砼坍落度、砂率及水灰比等不同,共进行 了13种配比试验。 通过各项指标的比较,最终选定13号配比,技术指标:水 灰比0 4,砂率39%,水泥用量458kg/m ,泵送剂为水泥用量 的J 5%,坍落度24cm,重量配合比为l:J 32:2 04,匕天的 抗压强度41 4Npa,28天抗压强度52 1Mpa 此配合比报有关 部门审定,同意使用。对此配比在现场同条件下砼坍落度损失 进行观测,其结果:满足单根拱砼浇筑的要求(注:单拱砼浇筑 需6小时】。 6.拱圈砼茬注 为避免交通干扰,最大限度降低砼坍落度损失和保证砼输送 泵连续工作,1#拱的砼灌注工作定在星期六卜午进行。砼灌注 采用两拱角对称进行.砼浇筑面没有超过主拱1/4跨时,两侧 浇筑高度保持同一高度(用灌注的砼量控制】。超过1/4跨后不 作。 砼灌注速度控制:5O型砼泵每小时输送砼量15 41立方 米、平均出口压力6 2Mpa。60型砼泵每小时输送砼量16 35立 方米、平均出口压力6.99Npa。实际单拱砼灌注时间共计5小 时43分。实际浇筑时环境温度为19℃一25.5℃.拱内最低温 度18.5℃,最高温度23℃。砼平均坍落受为22 5厘米c 四、拱肋砼灌注的质量控制 为及时、准确的提供主拱圈在砼灌注过程中产生的竖向和水 平方向的位移(变形】数据,在主拱圈J/2点、3/8点、1/4点五 个位置设置水平标尺,用经纬仪进行水平方向变形的观测。在 2#、3# 4 、5#、6#、7#、8#吊杆位置,设竖向标尺,用水准仪进行竖 向变型观测 竖向位移设计提供的理论数据为:1/4点和1/2点最大下挠 值为1 9厘米。在实际浇筑中.我们 1 5厘米控制(实际变型达 到1 5厘米时,立即进行调整),并在1/4 设置的临时支撑上设 40 I、 I_ 置标尺,观测支撑的下降值(支撑设置在满堂支架纵梁上,为弹 性支点)。 实际浇筑过程中,观测数据表明,当拱内砼浇筑接近主拱 3/8跨点附近时,主拱1/2跨观测点开始升高,最大升高值为 1 3厘米;1/4跨观测点数值开始下降,最大值为6厘米(J/4 跨观测点设置在用钢桁架片搭设的满堂支架上,因此观测数值 应考虑支架的弹性变形。实际浇筑时此点观测值仅做参考)。 砼浇筑面超过主拱3/8跨点时,1/4观测点开始上升,最大值 (与未浇筑前此点的位置进行比较)5毫米,当砼浇筑完毕后, 1/4跨点恢复到原位。当砼面在3/8至J/4跨点之间时,1/2 观测点开始升高。升高值接近1 5厘米时,开始在事先准备好 的配重水箱中加水配重。砼面到1/4跨时开始逐渐放水卸载, 并锯除J/4点支撑约束,待主拱排气冒浆并伴有石子冒出后, 使输送泵持压5分钟.关闭进料口止流闽,砼浇筑结束。但主 拱各项数据的观测仍定时进行,至止砼初凝。实际浇筑观测数 据反应.当砼面到达1/4跨点时,1/2观测点升到最高值,其 值为3.3厘米;砼浇筑完毕后,升高值1.1厘米 在主拱砼浇筑过程中,通过对收集的竖向位移数据的分 析,发现温度影响因素很大.温度越高.变型值越大。 在浇筑过程中,主拱水平位移观测数据为:J/2点轴线最 大偏西7 5毫米;砼浇筑完毕后,1/2点恢复到偏西2 5毫 米,1/4点恢复到原位置。 五、检测 主拱砼强度达到设计强度时,对主拱圈进行超声波检测 此 桥两拱检测点共计162点,发现砼与主拱壁有脱落的37点,占应 检点数的22.8%。主拱除拱脚部分局部有0.1—4毫米的脱离 外,两拱砼均未发现空洞等缺陷。主拱砼平均强度52 4MPa,抗折 平均强度5.9NPa,均满足设计和施工规范要求。 六、结束语 实践证明.钢管拱自下而上用砼泵灌注的方法灌注的砼密 实度高,砼强度有保证.同时泵送的管道短,不容易阻塞,是 值得推广的新工艺。采用泵送砼顶升法浇筑应注意以下事项: 1砼混合料试配应根据泵送要求和浇筑时间进行试配,选 择合适的配合比,得出试配结果。 2选择减水剂、微膨胀剂和其它外加剂用量时,在实际操 作中直严格按所选的配比进行,使砼初凝时间延长3—4小时, 而把终凝时间尽量缩短,砼坍落度控制在18—22厘米之间。 3.做好篪工验算。泵送混凝土是一种流态砼,具有液体性 质。泵送时砼自重将对结构产生明显的影响,所 必颓按钢结 构验算结构的强度和稳定性。 4.合理布置砼输送管道,尽量缩短其长度和减少弯头(特 别是90。弯头】= 5.工地动力电线路要有双回路或自发电设备.泵送砼时应 有电工和设备工程师在场。 (责任编按唐联坤) 

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