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工作面底板注浆加固技术

来源:飒榕旅游知识分享网
2011年第11期 中州煤炭 总第191期 工作面底板注浆加固技术 杜四平,张文广 (河南煤业化工集团焦煤公司冯营工业有限责任公司,河南焦作454173) 摘要:底板注浆加固技术是一种改善底板结构、提高底板完整性和抗压能力的防治水措施。焦煤集团冯营矿 根据24101工作面的工程概况,现场进行直流电法物探并依据数据判断24101工作面切眼以外0—106 m为 低阻区。为了降低安全隐患,对24101工作面切眼以外0—106 m低阻区进行了分析,提出了采用底板注浆 加固措施对异常区域加以控制和防范。底板钻孔注浆加固后二次物探证明,24101工作面切眼以外0—106 m的低阻区变成高阻区,底板形成一个整体,为24101工作面安全回采创造了有利的条件。 关键词:物探;低阻区;底板注浆加固 中图分类号:TD745.21 文献标识码:B 文章编号:1003—0506(2011)11—0079—02 1 工程概况 证该工作面回采时不发生底板突水事故。 24101工作面位于冯营矿二水平24采区下部, 上部为2408工作面采空区,下部为24121未采区, 西接近原山后一断层,东到24轨道下山。工作面走 向长800 m,倾向宽100 m,标高一243.6一一281.8 m。二 煤层平均厚5.5 m,煤层倾角平均10。,属缓 倾斜煤层。直接顶板为灰黑色粉砂岩,平均厚6 m, 致密,钙泥质胶结,层理明显;基本顶为深灰色中细 粒砂岩,平均厚12 m。直接底板为黑色粉砂岩,平 均厚6.5 m;基本底为深灰色薄层状中细粒石英砂 岩,平均厚7.5 m。 24101工作面物探资料显示,24101工作面切眼 向外0~106 m段,178~225 m和398~422 m段, 图1 24101工作面里段底板注浆改造设计平面示意 低阻区顶界面距巷道底板最近距离分别为4,4,23 m。其中0—106 m段低阻区往深部延伸,极易发生 3注浆方案 底板突水。因此对底板进行注浆加固,保证工作面 底板的完整性、抗压性是工作面安全、高产的关键。 (1)注浆参数的确定。注浆参数是根据24101 工作面煤层底板L 灰岩水压确定的,注浆材料用 2底板注浆加固机理 P.042.5R普通硅酸盐水泥。①二.煤底板到L。灰 岩底板段。水灰比分别为1.1:1,1:1,0.8:1;终压 底板注浆加固技术是一种改善底板结构、提高 底板完整性和抗压能力、降低安全隐患、实现工作面 为2~4 MPa。②L。灰岩底板到k灰岩底板段。水 安全高产的有效办法。根据设计钻孔的参数(图1, 灰比分别为1.2:1,1:1,0.9:1;终压为5~6 MPa。 注入水泥浆液时按照先稀后稠的注浆原则,达到终 表1),先钻孔后注浆,利用浆液充填L 灰岩以及LR 灰岩以下20 m范围内的裂隙,使单孔扩散半径25 压后方可停止注浆工作。 m范围内形成一整体,从而提高底板整体抗压性,保 (2)注浆孔布置。24101工作面切眼0~106 In 所需加固的地点,共设计4个钻场12个钻孔。要求 收稿日期:2011—06—21 所有钻孔必须打穿L 灰岩后再下打20 in,依据设 作者简介:杜四平(1972一),男,河南焦作人,技术员,2008年毕业 计钻孔的方向、倾角、终孔孔深、注浆扩散半径,将所 于河南理工大学高等职业学院,现从事煤矿技术工作。 要加固的富含水的地方固结成为一个整体。 ・79・ 201 1年第11期 7 2 3 4 5 6 7 8 9 m儿 中州煤炭 "∞ 3 3 0 总第191期 (3)机具设备。①注浆设备:JB.300L型搅拌 2 7 O 6 1 3 9 6 弘 =2 " 20 mm高压塑胶管。②打眼设备:ZDY3200S型 O 机,BW.250/7泥浆泵1台,矿用注浆泵,注浆管采用 8 3 9 1 9 2 7 7 2 9 5 5 9 6 6 O 8 4 O 8 7 5 8 2 0 O O O O 5 O O 0 3 钻机2台,全液压钻机。 l 表1 24101工作面底板注浆改造钻孔设计参数及实际情况汇总 孔深/m 孔 号 角度 设计 o O o O 0 o 出水情况 k位 置/m c O c 注浆情况 水压/ 水泥/t压力/MPa MPa设计  实际 角/(。)见水深度/m 9 5 5 2 o (水3m.量/h) 0 5 2 O 4 9 l 1 5 1 3 2 5 1 1.3 1.1 4 6 4●5 2 1^9强3 0.9 1.5 0.8 0.9 0.9 0.9 0 4 5  一一 一 8 l 5 6 0 ∞ 2 O.5 (4)钻孔技术要求。①所有设计钻孔均应打穿 L 灰岩后再下打20 m。要求依据设计的倾角,从开 口至打穿L。灰岩下5 m下二级套管((2j108 mm)并 试压合格。最后钻进到L 灰岩开始注浆,然后继续 min注浆,在注浆池内仍要不停地搅拌。 (4)封孑L。先将套管卡死,安装高压闸阀和防 口至打穿煤3 m下一级套管((2j127 mm),然后从开 用注浆泵向孔内压稠浆,直至压力不小于6 加 O O 0 6 6 3 6 喷装置,6 MPa且管四周充满浆液为止,稳压时间不少于30 min。 向下钻进,边打边注浆到终孔位置。②钻孔孔口管 必须进行耐压试验,试验压力不小于6 MPa,持续耐 (5)清洗。每班结束注浆或暂停时间超过l5 min,期间需要冲洗注浆泵和管路,直到管路末端流 压时间不少于30 min,不合格必须重新封孔,重新试 压,直到合格为止。合格后在三级套管上安装耐高 n ¨ 压截门,高压截门的最大抗压能力要与注浆终压相 出清水为止。 O 5 3 0 5 0 4 5 4 3 2 2 5 实施效果 6 匹配,即不低于10 MPa。③先施工第1序次钻孔, 6 6 6 6 6 6 6 6 6 打1个孔注1个孔;再施工第2序次钻孔,打1个孑L 注1个孔。严防注浆时钻孔串浆影响注浆效果。④ 钻探检查:检查孔1个,同时也可用第2序次钻孔检 0 0 O O O 0 O O 0 O 在煤层底板至L 灰岩及L 灰岩下20 m范围 用P.042.5R高标号水泥进行钻孔注浆加固,使煤 层底板裂隙得到充填,同时使钻孔扩散半径25 m范 围内形成一整体,从而提高底板整体抗压性,保证该 工作面回采时不发生底板突水事故。 (1)通过物探,L 灰岩含水层虽然局部富水性 较强,但仅在切眼附近1号、3号孔出水量较大,其 余钻孔出水量不大。首先施工的3号注浆孔水量虽 查第1序次钻孔,检查水量应不大于20 m /h。若 大于20 m /h,则继续打孑L注浆,直至小于20 m /h。 ⑤每孔注浆前观察其水量和水压,并进行单孔放水, 放水时间不少于30 min,以孔内无岩粉、水变清为 宜,接上注浆管路后向孑L内压水,扩张裂隙,确定钻 孔的吸收水量,以便调整注浆参数,提高注浆效果。 然为45 m /h,但注浆量高达443 t,连续注浆时间长 达20 d。 4注浆工艺 (1)钻孔。按设计要求布置打设注浆孔。 (2)试泵。在打注浆孔的同时,用清水试注浆 泵及注浆管路、搅拌机,确保注浆系统良好运行。 (3)制浆。严格按水灰比供水上料,先加水后 再加P.042.5R高标号水泥,搅拌均匀,搅拌3~5 ・(2)施工的切眼以外1号注浆孑L灰岩岩心破 碎,水量高达120 m /h,注浆量也达130 t。7号注 浆孔虽然灰岩岩心破碎,出水量仅为6 m /h,注浆 量也仅4 t。 (3)在3号注浆孔附近补打了12号检验孑L,水 量仅为6 m。/h,注浆量仅2 t。 (下转第82页) 80・ 2011年第11期 中州煤炭 总第191期 记录以利于日后校核和断线恢复。利用小绞车加配 中心距;②方钢管罐道梁罐道连接板中心至测量准 线距离;③准线至方钢罐道、方钢罐道侧面的距离; 重放准线到井底,逐根穿过卡线板并与线坠固定牢, 井上人员再逐根将准线收紧,使线坠处于自由状态。 3.3 井筒装备标高与层间距控制 在适当位置选定投尺点(距井壁200 1TI1TI左右) 在封口盘上割出圆孔,并固定尺架,根据高程控制点 ④方钢罐道面间距离;⑤准线至交通罐道正面中心 横向、纵向的距离;⑥井壁上标记标高点为方钢罐道 梁托架上平面标高,交通罐道梁托架上平面标高计 算在其上+20 mm处。电缆支架安装位置较狭窄, 根据现场确定标高位置,并保证层间距一致。 (2)施工过程中,应防止外力碰及准线。若测 按四等水准要求测出投尺点高程,独立进行2次,互 差小于20√ mm( 为往返测量线路长度,公里 数)。 量准线摆幅过大,会影响装备设施安装质量,应待测 量准线摆幅较小时进行测量。施工中可在中间段每 间隔100 m对基准线进行一次全面校正。校正后, 采用专用卡子进行稳固。 将钢尺盘固定在井口,匀速下放至井底后,根据 井上下温度计算出钢尺配重,与马头门处水准点联 测,高程之差不应大于井深的1/8 000,即60 l ̄lfl。 此次根据设计梁面高程,贴上盘号标签,由于井筒内 尺段长已知,故钢尺尺长改正(+107 mm)及钢尺自 重改正(+95 mm)可以预知,在贴标签时已扣除,根 5 结语 (1)采用此方法施工,明显改善了施工的测量 据现场的环境温度计算出钢尺的温度改正,再调节 钢尺配重,使△ +AL =0,即温度为自变量,拉力 为温度改正的函数: L×(t—t0)×OL+£(P—Po)/E/F=0 和校验精度,各部分尺寸更易保证。 (2)多处使用同一准线时互不影响,加快了施 工速度。 (3)基准线稳,测量容易,提高了施工质量;井 壁自上而下一个尺子排列层间距,无累计误差。 (4)重锤线坠不随工作盘升降,环节减少了,安 其中,L=675 km;t0=20℃,P0=10 kg;E=2× 10 kg/m:F=0.026 em 经整理后,P=22—0.6t。 全得到了进一步保障。 (5)总体效果改善比较明显。从井口到井底, 在钢尺上事先贴好各盘梁面标高标记,从下至 上,在井壁上用特种笔逐盘划出罐道梁梁面标高线 “ ”,标高误差不超过20 mm,井筒气流对准线的干扰几 乎为0,各部安装误差更易保证,《煤矿安装工程质 并写出盘号。要求划线时,必须有2人进行, 检查标签是否滑动,1人划线,1人检查。划线误差 量检验评定标准》(MT5010--95)更易实现。 (6)此施工方法不宜使用在未贯通井筒装备安 装施工建设工程。 不大于2 mm。为保证划线精度,全井筒水准基点必 须一次连续完成。 (责任编辑:梁郁鑫) 4施工注意事项 (1)要注意关键尺寸:①准线至方钢管罐道梁 (上接第80页) (2)底板钻孔注浆加固后,地测处进行了二次 注浆孔和检验孔的施工情况以及直流电法物探 物探,探测数据证明24101工作面切眼以外0~106 m、178—225 m和398~422 m段的低阻区变成高阻 对比资料表明,此次注浆改造效果明显,24101工作 面能够实现安全生产。 区,底板得到了有效的控制,形成了一整体。表明此 次注浆改造效果良好,工作面能够实现安全生产。 (3)24101工作面最大出水量为120 m /h,通过 底板注浆加固后,现涌水量为30 m /h,每年可节约 排水费用l0万元以上,为24101工作面的安全回采 起到了保驾护航的作用。 (责任编辑:秦爱新) 6 结语 (1)底板钻孔注浆加固技术,是一种积极主动 的底板控制方式,可增加底板的抗压强度,提高底板 的完整性,减小底板突水的危险性。 ・82・ 

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