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水泥联合粉磨系统提产的几项措施

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中图分类号:TQ172.6"3 文献标志码:B 文章编号:1007-0389{2016)06-45-02【DOI]10.13697 ̄.cnki.32-1449/tu.2016.06.014 水泥联合粉磨系统提产的几项措施 滕 槟(湖北荆工水泥股份有限公司,湖北荆门448155) 1存在的问题 580 mm高的框式活化衬板,相对于磨机低矮,型式 为垂直于筒体的平面型,活化功率低且无挡料功能。 2改进措施 湖北荆工水泥股份有限公司水泥联合粉磨系统 为“一拖二”圈流工艺,辊压机HFCG160 X 140,磨机 为 3.2mX 13m, 3.0mX 1lm三仓磨各一台,主要 生产P・042.5,P・s・A32.5水泥,存在的问题有: (1)过粉磨现象严重。为把熟料磨细,将 45 ITI筛余控制在5%±1%,42.5级水泥比表面积为 400 m2/kg,32.5级水泥比表面积为450 m2/kg,激光粒 度检定1 m以下颗粒达到10%,3 m以下颗粒达 通过对以上问题的分析,采取以下措施: (1)增设辊压机选粉机。在V选和旋风筒之间 增设了一台TS4000型选粉机,提取约10%的超细粉 直接人成品,提取的超细粉细度见表2。成品水泥 控制相同筛余时比表面积降到了42.5级350 m2/kg, 32.5级400m2/kg。激光粒度检测1 m以下含量 6%,3 m以下含量14%。 表2提取的超细粉细度 到22%,在使用中出现结球、粉刷不粘墙等问题。 (2)粉磨台时产量低,平均电耗高。在设计时 以P・042.5台时产量150t/h进行设定,正常生产时 台时产量在155~160t/h,P・S・A32.5水泥在165~175 t/h。2013年投产后全年电耗平均为33.4 kWh/t,处 于低台产高电耗的运行状态。 (3)辊压机辊缝大,做功小。HFCG160 X 140辊 压机电机功率2 X 1 120kW,额定电流74A。正常工 作时辊缝40mm左右,电机工作电流40A左右,仅占 (2)磨内改造。 ①改三仓为两仓,拆除双层隔仓板换为单层隔 仓板(见图1),在单层隔仓板前后端边框上增设凸 额定电流的54%,与众多厂家相同类型辊压机工作 棱加强筋,起到了四个作用:一是加强单层隔仓板的 强度;二是保护隔仓板,延长了隔仓板的使用寿命; 电流53~54A相差甚远。 (4)辊压机稳流仓建仓困难。辊压机进料调节 三是分离研磨体,防止堵塞;四是加强了对研磨体的 磨内通风阻力降 斜插板为手动,因原料粒度、水分不稳定需经常调 活化功效。更换为单层隔仓板后,Hz,现降为20 整,费时费力,调节困难,无法稳定建仓。辊压机给 低,两台磨机原风机拉风为35~4O 料仓压不够,做功波动大,工作电流在32—58A之间 Hz。利用置换出来的空间,两台磨机分别增加了2t 波动,功耗高,浪费大。 (5)磨内工艺不合理。 ①三仓、两双层隔仓板(带筛分),入磨物料筛 和2.8t研磨体。 ②设计安装一种新型全区域活化装置。在 3 m x l1 m磨机上安装高度为850mm带正反5。倾 2m x 13m磨内安装950 余见表1。根据人磨物料粒度,全磨段基本处于粉 角的6环活化衬板,在 3.磨状态,分为三仓无必要;双层隔仓板占用有效空 间,增加了磨机负荷;筛分装置毫无意义,且增加通 风阻力。双层隔仓板还存在通风不均、过料不匀、强 制过料、加快物料在磨内流速、易在隔仓板后形成 “无料”粉磨盲区等弊端。 表1入磨物料筛余 粒径/ram O.90 Q50 0.20 0.080 0.045 0.030 筛余/% 0.05 0.21 7.85 26-32 45.46 57.53 ②活化衬板作用小。磨机三仓内原装有4环 图1单层隔仓板 一45— 水诳工程 mm高带正反5。倾角的7环活化衬板,活化衬板为 半边柜式,下部400mm高全封闭,厚20mm。在活化 衬板上安装系列辅助活化装置,对研磨体进行多维 作电流分别由88A,106A降到了8O A,93A。 3效果 多向的活化,基本消除“滞留”带。 通过以上措施,45 1131筛余仍然控制在4%~ 磨机台时产量稳定在P・0 42.5水泥195 t/h,P・ ③磨头增设阻料装置。磨头进料溜子处增设 6%,下漏料和边出料的阻料装置,物料由进料螺旋推送 S・A32.5水泥230t/h,月平均粉磨电耗28.5 kWh/t。 比表面积由原来的450 m2/kg(32.5),400 m /kg(42.5) 入磨,根除“冲料”。 ④磨尾出料篦板更换。磨尾出料篦板更换为 防堵型,通孔率5%,篦缝由原4 mm改为6 mm,且设 计为增强对研磨体活化效果型。 (3)辊压机进料装置。购置了成都九泰公司的 电动斜插板进料装置,彻底消除了边部漏料。建仓 稳定,辊压机做功稳定,降低了功耗。 (4)降低辊缝,增加辊压机做功。通过相应措 施,辊缝由原来的40mm,降为现在的29mm,辊压机 工作电流稳定在53—54A,辊压机系统双NSE1000的 提升机工作电流由原来的170A降到145A左右(电 机功率132kW)。 (5)调整磨机二仓的填充率。原为30%,通过 对全区域活化装置增设后的分析总结,将二仓研磨 体填充率调整到26%,在保证原台时产量时,磨机工 (上接第40页) 分别下降到400m2/kg(32.5)和350m /kg(42.5),1 m以下颗粒含量6%,3 m以下颗粒含量14%,极大 改善了“过粉磨”现象。可见V选后增设选粉机的半 终粉磨对消除过粉磨现象,提高台时产量降电耗有 明显效果;双层隔仓板换单层隔仓板可改善磨内工 艺状况,为提高装载量提供可能。全区域活化装置 及相应操作方式可在保磨机台时产量的情况下降电 耗10%左右;降低辊缝是提高辊压机做功的一种有 效方法。 参考文献 [1]滕槟,邹伟斌,刘锋,等.开路水泥联合粉磨系统管磨 段相关问题的分析与探讨【J1.新世纪水泥导报,2015(5). (编辑:刘翠荣)(收稿日期:2016—07—15) (3)为解决漏风带来的热损失,更换c1一C5的 翻板阀,更换分解炉上的部分膨胀节。 (4)改三次风进分解炉部分的风管及膨胀节。 (5)为解决原料中有害成分氯离子的危害,增 加旁路放风系统。同时生产时,需要严格控制原料 的来源,防止有害成分的波动I生。 4改造效果 产、高产创造了的条件;熟料产量稳定在4100t/d以 上,单位熟料标准煤耗降低了9 kg/t,烧成电耗降低 了6kWh/t,达到了节能降耗、稳定系统操作的目标。 由表4可知,改造前熟料标准煤耗为135kg/t,改 造后标煤耗降至126 kg/t,节省标煤5 kg/t。 以年产熟 料127万t计,每年节约标煤0.635万t,折算成实物 煤每年节约实物煤0.654万t。以原煤进厂价400元/ 改造后该生产线已于2016年5月顺利投产,表 4为改造前后的预热预分解系统参数。 表4改造前后的预热预分解系统参数 t计,每年节省原煤成本261.6万元。改造后吨熟料 工序电耗下降6kWh/t,以年产熟料127万t计,每年 可节电762万kwh。电价按0.6元/kWh来计,每年 创造节电效益457.2万元。 5结语 ● 该项目高海拔4000t/d预分解系统的成功改 造,令金圆水泥及其青海宏扬水泥公司对我公司的 技术和服务赞不绝口,也再次证明了我公司无论是 技术还是服务在行业内都处于领先地位。我们可以 改造后,各级旋风简出口温度都趋于正常,显示物料 看到通过改造有助于水泥企业提高产量、节能降耗、 在各级预热器中得到较好的换热;C5旋风筒出口温 提高经济效益,同时也为以后其它类似的工程项目 度低于分解炉出口温度,显示分解炉内煤粉燃烧较 的技术升级改造提供了有益的参考。 (编辑:刘翠荣)(收稿日期:2016—10—08) 为充分;物料换热充分,煤粉燃烧充分,为窑系统稳 一46一 水淀工程—2o]6f— ̄651 

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