第32卷第1期 2002年2月 精细化工中间体 FINE CHEMICAL INTERM匣DIATS v01.32 No 1 Febram3,2002 合成乙基氯化物的工艺改进 郑志明,徐志发,林虎 (浙江永农化工研究所,浙江温州325024) 摘要:以五硫化二磷为原材料,在吡啶催化下,同无水乙醇反应合成乙基硫化物,再与氯 气反应,经亚硫酸氢铵和碳酸铵精制,得到高纯度的乙基氯化物,总收率达到87.6%以上。 关键词:乙基氯化物;五硫化二磷;吡啶 中图分类号:TQ453.2文献标识码:A文章编号:1009—9212(2002)01—0039—0l O,o二乙基硫代磷酰氯(简称乙基氯化物)是 有机磷农药如磷、二嗪磷等的重要中间体,全国 产量达到7000 t/a左右。大部分采用以五硫化二磷 为原料,在四乙基溴化铵催化下,同乙醇反应合成乙 基硫化物再与氯气反应,得到粗品后用硫化钠精制, 得到乙基氯化物,含量在95%以上,收率75%左右。 副产物硫磺易结块,用粗品精制中加入分散剂,效果 不是十分理想。笔者经过实验,采用吡啶替代四乙 基溴化铵作催化剂,合成乙基硫化物,精制中用亚硫 :13烧瓶中加入20g无水乙醇,缓慢分批加入25 g五  ̄4g--磷,搅拌均匀后,再投入142 g五硫化二磷, 打成浆状,加入吡啶O.5 g,滴加无水乙醇122 g,控 温在65~67℃,滴加完毕保温30 min,冷却至室温, 过滤得到浅棕色透明的乙基硫化物282 g,含量 95 3%,收率96.O%。 2.2.2 己基氯化物粗品台成 在装有搅拌器、冷凝管(顶端与氯化氢吸收系统 相连)、温度计及氯气导入管的500 ml四1:3烧瓶中 酸氢铵和碳酸铵替代硫化钠,得到乙基氯化物含量 98 5%以上,收率有较大提高,特别是副产物硫磺疏 松,量减少三分之一,易处理。 1工艺路线 加入282g乙基硫化物,搅拌下于45~50℃通入氯 气205g,氯气流量控制在1 2~1 3 g/min,通毕后 冷却至室温,得黄棕色透明液体403.6 g,含量 64 0%+收率95.2%。 以五硫化二磷为原料,同无水乙醇反应得到乙 基硫化物,再与氯气反应,得到氯化物粗品。 s 2.2.3 乙基氯化物精制 在装有搅拌器、温度计、放空管及滴液漏斗的 lO0om1四口烧瓶中加入100ml水、220ml亚硫酸 氢铵水溶液(含量700g/L)及138g碳酸铵,搅拌冷 却至1O℃,滴加上述氯化物粗品,控温在40℃以 p!%+4 H妒H一!%+4 H妒H一2(c2 o) LsP_IsH+ ,H2S, 2(c2 o) 2(c1 oj2I: Lcl S2cl。 2+ 2HCI+ + 2(  ̄H50) 2P_IsHⅢ+3cl侧 一2—下,滴毕后搅拌30rain,过滤,滤渣为砂状硫磺,滤液 静止分层,得到无色透明乙基氯化物250.5 g,含量 98.9%.收率95.9%。 3结果与讨论 乙基氯化物粗品的精制原工艺采用硫化钠精 制,改进后工艺采用亚硫酸氢铵和碳酸铵精制。 2实验部分 2.1实验原料 催化剂对乙基硫化物含量及收率有较大的影 响,固定反应条件,考察四乙基溴化铵和吡啶对乙基 硫化物含量及收率的影响,结果如表l。 五硫化二磷、无水乙醇、氯气、亚硫酸氢铵、碳酸 氢铵均为工业品,吡啶为进口。 2.2实验步骤 2.2.1 乙基硫化物合成 结果表明:催化剂采用吡啶优于四乙基溴化铵, 吡啶用量以0.67 g/mol为最佳。 第二次合成乙基硫化物时,部分套用上一次合 成的乙基硫化物为母液,加五硫化二磷、催化剂,和 (下转第43页) 在装有搅拌器、温度计、回流冷凝管(顶端有导 管与硫化氢吸收系统相连)及滴液漏斗的500ml四 作者简疗:部志明f1967一),男,浙江仙居人,工程师.主要从事农药台成与开发工作 收稿日期:2001—08 08 维普资讯 http://www.cqvip.com
第1期 黎风姣,等:工业苯胺废水的处理 温度影响较小。选用油水比1:4( ).出水pH值 控制为5.O~8.0。 3结论 2.2萃取荆的再生 1)N5o3是一种耐酸耐碱的工业高效萃取剂,在 萃取剂N5o31 ̄多次处理污水后,所含苯胺逐次 近中性条件下,常温处理苯胺废水,具有较高的分配 增高,萃取效率逐渐下降,到一定程度时,就须把萃 系数.三级萃取后,苯胺脱除率达99.76%。实验证 取剂中苯胺尽量蒸出,把粗苯胺精馏回收。蒸出苯 明,采用高效低毒的Nso3萃取苯胺废水,与氧化法相 胺后的N5 (其中含有未蒸出的有机杂质)再用于处 结合的综台工艺流程处理苯胺废水,可达到国家一 理污水,效果和新萃取剂相近。当N∞经多次再生, 级排放标准(1mg・L )。 显著影响萃取效率时,就须进行在高温真空条件下, 2)利用减压蒸馏法再生N ,不仅可以使萃取 把萃取剂N5o3精馏提纯一次,所得的再生萃取剂 剂循环利用.而且可以回收苯胺,创造一定的经济效 Nm和新的萃取剂性能相同。 益。 采用再生萃取剂对苯胺废水作一级萃取,以试 验再生后萃取剂的处理能力.结果见表3。 参考文献 裹3再生苹取剂 毋E理苯胺废水结果(一级苹取 【1]邱慧琴N蜘治理帝鼍药厂含酚废承的研究【J]环境科学与技 术.1987,38(2):37 ̄38. [2]林中样,程康华萃取法去脓磷基摹生产废水中的硝基酚fJ]. 环境导报.200O,(2):l8~20. 【3]朱永安.活性炭嚷甜法处理含苯胺、硝基苯废水的实验研究 【J],沈阳化工.1993。(3):44--46 【4] 马晓龙.培合萃取法处理古苯胺工业废木沈阳化工,2001 f2):44~47. 从表3可看出,用再生的N503一级萃取苯胺废 【5]国家环境保护局(水与废水监测分析方法’编委会水与废水 水,苯胺脱除率在93 5%以上,与新萃取效果相同。 监爰1分析方法(第二版)【M].北京:中国环境科学出版杜. 1989.421 南南南南南 南南 (上接第39页) 生成硫磺多,有粘性,乙基氯化物中带有少量硫磺,呈 滴加无水乙醇.含量和收率不受影响,工艺操作更加 浅黄色.含量为95%~96%,若加入分散剂,硫磺的 简便。 粘性消除,氯化物的颜色和含量没有改变。改用亚硫 酸氢铵和碳酸铵处理二氯化硫产生硫磺少,无粘性, 表I摧化剂对反应的影响 氯化物中不含硫磺,颜色浅.含量高达98.5 96以上。 催化剂 用量(g/mot)乙基硫化物含量(%)收率(%) 4结论 以五硫化二磷为原料,采用吡啶作缚酸剂,与无 水乙醇、氯气反应,用亚硫酸氢铵和碳酸铵精制,得到 98.5%以上的高含量氯化物,总收率达到87.6%,工 艺成熟易控制。浙江永农化工有限公司采用该工艺 氯化物精制时用硫化钠处理粗品中的二氯化硫 已建成3000 t/a的生产装置,产品质量与收率达到国 内领先水平。
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