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冷轧压下率对CSP流程SPCC钢板退火组织和织构的影响

来源:飒榕旅游知识分享网
冷轧压下率对CSP流程SPCC钢板 退火组织和织构的影响 刘兴全张永强 (技术研究院) 摘要采用某钢厂生产的低碳铝镇静钢进行了csP流程sPcc钢板不同冷轧压下率的工业试验,研究了 退火过程中冷轧压下率对冷轧钢板组织性能的影响规律。结果表明:对于碳含量为0.o43%的低碳铝镇静 钢,试验条件下冷轧压下率对其力学性能和n影响不明显,对r影响则非常显著;冷轧压下率为75%时,可 获得最大r ,综合力学性能也达到最佳;△,则随冷轧压下率的提高而单调减小;铁素体晶粒饼形度随冷轧压 下率的提高而增加;冷轧压下率为75%时,{l11}织构的强度明显高于冷轧压下率为60%时的对应值。 关键词CsP流程冷轧钢板冷轧压下率织构 The IIl=nuence Of C0ld ROUed Reducti0n Rati0 0n A肌eaIing Texture and Micr0structure 0f SPCC in CSP Pr0cess UU)(ingquan ZHANG Yongqiang (rrhe Research Institute 0f Technolog),) Absn.act In use of the Al-kil1ed steel pr0duced by a specified steel plant,the industrial test 0f pr0ducing SPCC in CSP pr0cess with di Ferent cold mlled reduction rati0 is implemented.The iHnuence 0f cold mUed reducti0n mtio on microstructure and texture of steel strip in CSP process during annealing is studied.The results sh0w that,f0r the Al—killed steel with 0.043%carb0n, the cold r0l】ed reduction ratio does n0t have obvious innuence on the mechanical properties and n— value,but great i 1uence 0n r—value. The maximum rm—value is achieved at the reduction mtio of 75%. And△r—value is monot0n0usly reduced as the increase 0f cold r0lled reducti0n ratio. As the reduction ratio is at 75%,the stren h of{11 1}texture is higher山an that at 60%reducti0n ratio. Key Words CSP pr0cess, cold mlled strip, cold m1led reducti0n ratio, texture CSP(C0mpact st邱Pr0duction,紧凑式板带 冷轧压下率与碳含量的最优配合关系,一般低碳 钢为7O%,微碳钢为80%,超低碳钢约为 生产)流程与传统流程相比,因热历史、变形 制度和冷却制度不同而表现出热轧钢板组织细 90%。为了研究csP流程下冷轧压下率对罩式 退火冷轧钢板组织和性能的影响规律,本文通过 小、强度偏高等特征¨],这些特征会对csP流 程冷轧产品的组织和性能产生影响,在随后的退 对sPcc冷轧钢板在生产现场分别采用60%, 火过程中微观组织的变化和织构的演变规律等也 与传统流程不同。传统流程的研究表明 J:采用 罩式退火生产冷轧钢板,要获得高的平均塑性应 变比(rm),在其他条件相同的情况下,存在着 70%,75%和80%4种压下率进行冷轧和退火 工业试验,对冷轧退火成品钢板进行了力学性能 检测、基本成形性能检测、金相组织观察和织构 测试等分析和研究。 刘兴全:2008年毕业于北京科技大学,硕士,现在技术研究院从事 高性能汽车板生产工艺研究工作。收稿/2Oo9一o2—26 1试验材料及方法 山 ∞ 宴 \ 骠 1.1试验材料 试验材料为某钢厂csP流程生产的低碳铝 出 ∞ 镇静钢热轧钢板,其牌号为sPHc,试验用钢板 哩 的化学成分见表1。 表1试验用钢板的化学成分 % 冷轧压F翠/% 成分 c si Mn P s AIt Als 图1 不同冷轧压下率下的钢板力学 含量O.o43 O.021 O.15 O.O12 0.Oo4 0.o26 O.022 性能检测结果 1.2试验方法 由图l可见,罩式退火条件下,随着冷轧压 试验选取同一炉次的4块SPCC钢板进行 下率的提高,屈服强度和抗拉强度有降低的趋 CSP热轧,热轧板卷经冷轧后送罩式炉退火,冷 势,但变化不大;延伸率的变化不明显;当冷轧 轧压下率分别为60%,70%,75%,8O%,退 压下率为75%时,屈服强度和抗拉强度最低, 火出炉后进行平整,并分别进行力学性能检测、3 3 3 2 2 2 2 2 1 l ∞加∞∞∞∞∞∞∞∞  延伸率最高,综合指标相对较好。 基本成形性能检测、金相组织观察及织构测试。 2.2冷轧压下率对基本成形性能的影响 其具体内容如下: 表征钢板基本成形性能的2个最重要参数分 1)力学性能和基本成形性能检测在材料试 别是加工硬化指数(n)和塑性应变比(r)。不 验机上进行,分别执行GB/T 228.2002《金属材 同冷轧压下率下的钢板的n和r检测结果如图2 料室温拉伸试验标准》、GB/T 5027.1999《金属 所示。 薄板和薄带塑性应变比试验方法》和GB/T 5028—1999《金属薄板和薄带拉伸应变硬化指数 试验方法》标准。 2)试验用冷轧钢板的金相组织观察面为平 行于轧向的侧面,经预磨、抛光后用4%硝酸 酒精溶液浸蚀。 3)织构测试试样取自冷轧钢板,用线切割 方法进行加工,尺寸为24 mm×14 mm,长边平 行于轧向。统一测试距表面l/4厚处的织构。在 sIMENs D5000 x射线衍射仪上采用反射法测 冷轧压F翠/% {20o}、{2l1}和{110}不完整极图,再由计算 注:r90为横向r,r45为45。方向r,r0为轧向r, 机采集的极图数据计算出ODF(取向分布函数 △r:(r0—2r45+r帅)/2,r =(r0+2r45 r帅)/4。 分析法)值,沿 2(欧拉角的一个方向)截取 图2 不同冷轧压下率下的钢板n和r 绘制ODF截面图,并根据试验数据用ori鼬n软 检测结果 件绘制 和 取向线。 由图2可见,随着冷轧压下率的变化,n变 化不大,但r有明显变化,且其3个方向的值表 2试验结果与讨论 现出不同的变化规律:r9o随冷轧压下率的提高 先增大后减小,在压下率为75%处出现峰值; 2.1 冷轧压下率对力学性能的影响 r0和r 均随冷轧压下率的提高而增大;r 在冷 分别对不同冷轧压下率下的钢板进行力学性 轧压下率为75%处出现峰值;△,则随冷轧压下 能检测,结果如图l所示。 率的提高而减小。 2.3冷轧压下率对金相组织的影响 对不同冷轧压下率下的钢板进行金相组织观 察,其照片见图3。 由图3可见,不同冷轧压下率下的钢板组 织均由铁素体、少量珠光体和弥散的碳化物组 成,铁素体晶粒长轴与短轴方向长度比较大,晶 粒呈饼形,饼形晶粒特征较明显,组织较粗大且 均匀性较差。 (b) (a)冷轧压下率为6O%;(b)冷轧压下率为70%; (c)冷轧压下率为75%;(d)冷轧压下率为80% 图3 不同冷轧压下率下的钢板金相组织照片 分别按轧向、横向和厚度方向对不同冷轧压 下率下的钢板的金相组织进行晶粒尺寸统计,结 果如图4所示。 由图4可见,随着冷轧压下率的提高,晶粒 轧向尺寸增大明显、横向尺寸变化不大、厚度方 向尺寸变小。铁素体晶粒饼形度(长度方向晶 粒尺寸与宽度方向晶粒尺寸之比)增大,晶粒 略微变大,组织趋于均匀。 2.4冷轧压下率对织构的影响 在化学成分和热轧工艺相同的条件下,冷轧 压下率的大小对后续退火过程钢板再结晶织构的 形成具有很大影响,从而对最终产品的基本成形 性能产生影响。结合力学性能及基本成形性能, 呈 \ 昭 60 65 70 75 8O 冷轧压下率/% 图4不同冷轧压下率下的钢板的金相 组织各方向晶粒尺寸统计结果 本试验选取冷轧压下率分别为60%和75%下 的钢板,测试其l/4厚处的织构。不同冷轧压下 率下钢板织构的 2为45。的ODF截面图如图5 所示, 和 取向线如图6所示。 (a) (b) (a)冷轧压下率为60%;(b)冷轧压下率为75% 图5 不同冷轧压下率下钢板织构的 2为45。的0DF截面图 蛰: 稍 粗 匠 足 甾 欧拉旋转角度/度 欧拉旋转角度/度 (a) (b) (a)d取向线;(b) 取向线 图6 不同冷轧压下率下钢板织构的 和 取向线 由图6a可见,2种冷轧压下率下钢板织构 冷轧压下率为60%时的{l11}<0l1>处织构 在a取向线上较为明显,在{1l1}<l10>处 强度。 织构分布强度最大,{ll2}<ll0>处次之,而 在{001}<l10>处则较小。冷轧压下率为 3结 论 75%时, 取向线上织构比冷轧压下率为6O% 时更强,其{111}<110>处织构分布强度达 1)对于碳含量为0.043%的低碳铝镇静 到1 o.7;而冷轧压下率为6O%时,{1l1}<l10> 钢,冷轧压下率对其力学性能和凡影响不明显, 处织构分布强度为8.2,可见冷轧压下率为75% 对r影响则非常显著,冷轧压下率为75%时可 的{111}<l1O>织构明显强于冷轧压下率为 获得最大r ,此时综合力学性能也可达到最佳, 60%时的对应值。 △r则随冷轧压下率的提高而减小。 由图6b可见,2种冷轧压下率下钢板织构 2)随着冷轧压下率的提高,退火后钢板金 在 取向线上都较为明显,特别是在{l1l} 相组织轧向晶粒尺寸明显增大,横向尺寸变化不 <0l1>处附近的织构强度较大,冷轧压下率为 大,厚向尺寸变小,铁素体晶粒饼形度增大,组 75%时的{ll1}<0l1>处织构强度明显大于 (下转第35页) 钩, 角就越大,因此应使钢丝绳尽量靠近布料 溜槽的支撑钩处,但需留出支承轴安装的位置。 入炉内,将手拉葫芦吊挂在布料溜槽辅助吊装孔 上。该方法存在较大的人身安全隐患,仅是一种 补救措施,不特别推荐使用。 4更换过程中的注意事项 在更换炉顶布料溜槽的过程中,检修人员除 需牢记并严格执行安全工作标准外,钢丝绳的选 用也应特别注意。目前,普遍使用普通麻芯钢丝 绳,更换布料溜槽必须在炉顶温度降至80℃以 下时才可进行。若更换布料溜槽时炉顶温度高于 80℃(即钢丝绳表面温度较高),则钢丝绳在使 用过程中会不断地被挤压而使油脂渗出,导致钢 图7布料溜槽头部受力图 丝之间的摩擦力增大,从而使钢丝绳的挠性和弹 3更换过程中特殊情况的处理 若卷扬机的钢丝绳拴挂位置不合适,则布料 溜槽头部就不能抬起足够的高度,此时可通过中 心喉管在布料溜槽头部的辅助吊装孔处挂1个 2 t的手拉葫芦,与卷扬机共同完成布料溜槽头 部抬起的工作(见图5)。这种方法是在布料溜 槽未完全定位的情况下,检修人员沿布料溜槽进 性降低,最终导致钢丝绳崩断,对人员及设备造 成损害。 5结 语 利用炉顶天车和卷扬机协调作业来快速更换 布料溜槽的方法,可使高炉检修时间缩短3— 5 h,显著提高劳动生产率,减少高炉停风时间, 提高高炉产量。 编 高东梅 (上接第18页) 时的对应值。 参考文献 织趋于均匀。 3)试验用冷轧钢板退火后织构主要表现为 {ll1}<llO>织构,但还存在{ll2}<l10> 变形织构,随着冷轧压下率的提高, 和 取向 线的取向密度不断增大,其中各晶粒取向在 1康永林,傅杰,柳得橹等.薄板坯连铸连轧钢的组织 性能控制.北京:冶金工业出版社,20o6 2 Fukuda M. nle E ect 0f Carb0n C0ntent Against卜Value {l11}<11O>的聚集较为突出, 织构即 {ll1}有利织构增加。冷轧压下率为75%时, {l1l}织构的强度明显高于冷轧压下率为60% C0ld Reductions Relati0ns in Steel Sheets. J. Iron Steel In8t. Jpn,1967(4):559-561 编辑/谢晨磊 

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