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浅谈抗盐聚丙烯烯酰胺产品质量过程控制

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化工设计通讯 工业生产 Industrial Production 第43卷第8期 2017年8月 Chemical Engineering Design Communications 浅谈抗盐聚丙烯烯酰胺产品质量过程控制 李 雷 (大庆炼化公司聚合物一厂,黑龙江大庆163411) 摘要:通过对聚合反应和产品后期处理两个方面的研究,得出相对应的控制措施,并很好地监督实施,得到了较好的效果, 从数据来看产品质量的确得到了提升,重要的是适用于抗盐生产聚丙烯酰胺的多种产品。 关键词:聚合反应;拐点:产品后期处理;循环调整 中图分类号:TE39 文献标志码:B 文章编号:1003 ̄490(2017)08-0165-01 Discussion on Quality Control of Salt-resistant Polyacrylamide Products LiLei Abstract:This paper through the polymerization and product post—processing two aspects of he sttudy,the corresponding control measures,and a good supervision and implementation,get a better effect,from the data point of view the product quality has indeed been improved,It is important to use a variety ofproducts for he tproduction ofpolyacrylamide salt. Key words:polymerization reaction;inflection point;product post—processing;cycle adjustment 原因:双氮引发失效或者无双氮加入。控制措施:检查 1抗盐产品质量情况概述 目前本单位抗盐聚丙烯酰胺产品质量检测项目共有八项, 双氮质量或者检查加剂过程。 包括固含量、分子量、水解度、不溶物、过滤比、黏度、细 (7)加入l号剂后物料自聚变黏。 原因:醋酸加入过多。控制措施:降低醋酸加入量。 粉、大粒。在八项指标中不溶物和过滤比指标相互关联,其 主要影响因素存在于聚合反应的化学变化过程中,也是在质 (8)加剂后不升温。 原因:①氮气流量低;②pH值偏高;③催化剂浓度低。 量指标中最难控制的两个指标:本文将从聚合反应和产品后 期处理两个方面进行分析和控制,己达到稳定产品质量的目 控制措施:①调整氮气流量,直至升温。②适当增加醋酸。 的,使产品的出厂合格率达到100%。 ③联系调整催化剂。 1.1聚合反应的研究与控制 聚合反应调整以及相对应控制措施准确实施的前提是必 在实际的生产过程中,将聚合反应分为聚合初期、聚合 须严格按照要求和规程加剂,制定标准反应曲线研究讨论之 中期、聚合后期和熟化期。将升温时间分为一段升温、二段 升温、三段升温。将一二段升温的拐点设为拐点一、将二三 段升温的拐点设为拐点二,将三段与熟化期拐点为设拐点三: 如下图所示: 后下发班组进行培训学习,并开始实施。为保证聚合标准曲 线的顺利实施,同时制定了聚合反应劳动竞赛,每天对聚合 反应曲线情况进行统计,月底汇总形成竞赛总分,按金额奖 励给较好的员工,激励员工必须按照要求操作,稳定聚合反应。 1.2产品后期处理研究与控制 对于不溶物、过滤比超标的返料产品,为保证产品出厂 合格率100%,需对这批次物料进行循环操作调整,制定相关 优化方案,具体如下: (1)对数据超标的每盘进行采样,根据化验数据,制定 不同调整比率指令单。例如不溶物,数值在0.2~0.3,比率为 3 ̄0.4,比率为1:14。两项调整比率,经过 如上图所示,这是在生产过程中绘制的标准聚合反应曲 l:Il,数值在O.数次实验论证,能保证质量合格。优化前,包装岗只是解开 线,一段升温时间在20~30min,二段升温时间在50--60min, 三段升温时间在30~50min,拐点一温度在20-25℃,拐点二 集装袋袋口进行循环调整,不能确定调整比率,不能保证调  温度在30 ̄45℃,拐点三温度在65~70 ̄C。通过实际生产得出, 整后产品质量合格。(2)制作不同管径的铁管,控制物料下料速度,保证数 如果聚合反应曲线的几个关键控制点能在这个控制范围内,那 据超标物料与合格成品混合比率合适。DN15mm的铁管对应 么不溶物能保证≤0.2%,过滤比指标≤2.0%,能保证全部合格。 如果控制点出现偏离,那么不溶物和过滤比指标不能保证全 部合格。为此根据实际的关键控制点制定了相应的控制措施: (1)拐点一温度低于20℃。 原因:催化剂浓度低。控制措施:提高氧化还原剂浓度。 (2)无明显拐点一二。 原因:催化剂浓度高。控制措施:降低氧化还原剂浓度。 (3)一段升温时间超过30min。 原因:pH值偏高。控制措施:增加醋酸,降低pH值0.1。 (4)一段升温时间低于20--30min。 原因:pH值偏低。控制措施:少加醋酸,提高pH值0.1。 (5)二段升温超过60min。 原因:拐点一低于20℃,催化剂浓度低。控制措施:提 高催化剂浓度。 (6)升温曲线35℃后无明显拐点,升温缓慢,终温低于 6O℃。 曩 比率l:l1,DN10mm的铁管对应比率1:14。 (3)制作三个记录台帐,保证每盘物料数据可追溯性。① 采样记录:记录产品的产生班次、人员、采样盘数。②非一级 品处置台帐:记录每盘数据超标物料的调整班次、人员、比率 及调整后的质量数据。③返料记录:记录调整后的产品入库班次、 人员。通过这三个台帐,环环相扣,保证非一级品不能出厂。 (4)制定奖惩制度,对按照要求进行调整的包装岗,根 据盘数,进行奖励,对未按照要求操作,导致非一级品出厂 的包装岗,进行处罚。 2结论 通过制定循环操作调整优化方案,规范了包装岗采样操 作、循环调整操作、返料操作,保证包装岗操作标准化、质 量数据真实性。通过制定聚合反应标准曲线,实施后聚合反 应得到效果得到提升,产品产量稳定,质量稳定,适用于抗 盐聚丙烯酰胺生产的聚合反应工序,经过验证聚合反应控制 的调整同样适用于抗盐法生产超高分子量聚丙烯烯酰胺产品。 参考文献 [1]刘建平.王雪芳.杨小敏.高分子量聚丙烯酰胺的合成与应用进展 [J】.化学工程师,2010,179,(8). ・收稿日期:2017_J06-J09 作者简介:李雷(1985一),男,黑龙江大庆人,助理工程师,主要 从事工艺方面工作。 l65・ 

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